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1、FANUC數(shù)控交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修(一)1、FANUC0T數(shù)控系統(tǒng)工作數(shù)小時后出現(xiàn)劇烈振動的故障維修???????故障現(xiàn)象:某采用FANUC0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機時全部動作正常,伺服進給系統(tǒng)高速運動平穩(wěn)、低速無爬行。加工的零件精度全部達到要求。當機床正常工作5~7h后(時間不定),Z軸出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC報警,機床無法正常工作。這時,即使關(guān)機再起動,只要手動或自動移動Z軸,在所有速度范圍內(nèi),都發(fā)生劇烈振蕩。但是,如果關(guān)機時間足夠長(如:第二天開機),機床又可以正常工作5~7h,并再次出現(xiàn)以上故障,如此周期性重復。???????分析
2、與處理過程:該機床X、Z分別采用FANUC5、10型AC伺服電動機驅(qū)動,主軸采用FANUC8SAC主軸驅(qū)動,機床帶液壓夾具、液壓尾架和15把刀的自動換刀裝置,全封閉防護,自動排屑。因此,控制線路設(shè)計比較復雜,機床功能較強。???????根據(jù)以上故障現(xiàn)象,首先從大的方面考慮,分析可能的原因不外乎機械、電氣兩個方面。在機械方面,可能是由于貼塑導軌的熱變形、脫膠,滾珠絲杠、絲杠軸承的局部損壞或調(diào)整不當?shù)仍蛞鸬姆蔷鶆蛐载撦d變化,導致進給系統(tǒng)的不穩(wěn)定。在電氣方面,可能是由于某個元器件的參數(shù)變化,引起系統(tǒng)的動態(tài)性改變,導致系統(tǒng)的不穩(wěn)定等等。????
3、???鑒于本機床采用的是半閉環(huán)伺服系統(tǒng)。為了分清原因,維修的第一步是松開Z軸伺服電動機和滾珠絲杠之間的機械聯(lián)接,在Z軸無負載的情況下,運行加工程序,以區(qū)分機械、電氣故障。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn):故障仍然存在,但發(fā)生故障的時間有所延長。因此,可以確認故障為電氣原因,并且和負載大小或溫升有關(guān)。???????由于數(shù)控機床伺服進給系統(tǒng)包含了CNC、伺服驅(qū)動器、伺服電動機等三大部分,為了進一步分清原因,維修的第二步是將CNC的X軸和Z軸的速度給定和位置反饋互換(CNC的M6與M8、M7與M9互換),即:利用CNC的X軸指令控制機床的Z軸伺服和電動機運動,CNC的
4、Z軸指令控制機床的X軸伺服和電動機運動,以判別故障發(fā)生在CNC或伺服。經(jīng)更換發(fā)現(xiàn),此時CNC的Z軸(帶X軸伺服及電動機)運動正常,但X軸(帶Z軸伺服及電動機)運動時出現(xiàn)振蕩。據(jù)此,可以確認故障在Z軸伺服驅(qū)動或伺服電動機上。FANUC數(shù)控交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修(二)????2、FANUC0T數(shù)控系統(tǒng)小范圍移動正常、大范圍移動出現(xiàn)劇烈振動的故障維修故障現(xiàn)象:某采用FANUC0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機后,只要Z軸一移動,就出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC無報警,機床無法正常工作。分析與處理過程:經(jīng)仔細觀察、檢查,發(fā)現(xiàn)該機床的Z軸在小范圍(約2.5mm以內(nèi)
5、)移動時,工作正常,運動平穩(wěn)無振動;但一旦超過以上范圍,機床即發(fā)生激烈振動。根據(jù)這一現(xiàn)象分析,系統(tǒng)的位置控制部分以及伺服驅(qū)動器本身應無故障,初步判定故障在位置檢測器件,即脈沖編碼器上。考慮到機床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時通過更換電動機進行了確認,判定故障原因是由于脈沖編碼器的不良引起的。為了深入了解引起故障的根本原因,維修時作了以下分析與試驗:(1)在伺服驅(qū)動器主回路斷電的情況下,手動轉(zhuǎn)動電動機軸,檢查系統(tǒng)顯示,發(fā)現(xiàn)無論電動機正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示器上都能夠正確顯示實際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號輸出正確。(2)由于本機床Z軸絲杠
6、螺距為5mm,只要Z軸移動2mm左右即發(fā)生振動,因此,故障原因可能與電動機轉(zhuǎn)子的實際位置有關(guān)即脈沖編瑪器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C1、C2、C4、C8信號存在不良。根據(jù)以上分析,考慮到Z軸可以正常移動2.5mm左右,相當于電動機實際轉(zhuǎn)動180°,因此,進一步判定故障的部位是轉(zhuǎn)子位置檢測信號中的C8存在不良。按照上例同樣的方法,取下脈沖編碼器后,根據(jù)編碼器的連接要求(見下表),在引腳N/T、J/K上加入DC5V后,旋轉(zhuǎn)編碼器軸,利用萬用表測量C1、C2、C4、C8,發(fā)現(xiàn)C8的狀態(tài)無變化,確認了編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C8存在故障。?編碼器引腳連接表
7、引腳ABCDEFGHJ/KLMN/TPRS信號ABC1*A*BZ*Z屏蔽+5VC4C80VC2OH1OH2?進一步檢查發(fā)現(xiàn),編碼器內(nèi)部的C8輸出驅(qū)動集成電路已經(jīng)損壞;更換集成電路后,重新安裝編碼器,并按上例同樣的方法調(diào)整轉(zhuǎn)子角度后,機床恢復正常。FANUC數(shù)控交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修(三)3、開機后發(fā)生周期性振動的報警維修???????故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC11M數(shù)控加工中心,開機時,CRT顯示SV008號報警,Z軸發(fā)生周期性振動。???????分析與處理過程:FANUC11M系統(tǒng)出現(xiàn)SV008報警的含義是“坐標軸停止時的誤差過大”,
8、引起本報警的可能原因有:???????(1)系統(tǒng)位置控制參數(shù)設(shè)定錯誤。???????(2)伺服系統(tǒng)機械故障。???????(3)電源電壓異常。???????(4)電動機和測速發(fā)電