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1、FANUC直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修案例例201.開機(jī)出現(xiàn)劇烈振動的故障維修故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC6M的加工中心,在機(jī)床搬遷后,首次開機(jī)時,機(jī)床出現(xiàn)劇烈振動,CRT顯示401、430報警。分析與處理過程:FANUC6M系統(tǒng)CRT上顯示401報警的含義是“X、Y、Z等進(jìn)給軸驅(qū)動器的速度控制準(zhǔn)備信號(VRDY信號)為OFF狀態(tài),即:速度控制單元沒有準(zhǔn)備好”;ALM430報警的含義是“停止時Z軸的位置跟隨誤差超過”。根據(jù)以上故障現(xiàn)象,考慮到機(jī)床搬遷前工作正常,可以認(rèn)為機(jī)床的劇烈振動,是引起X、Y、Z等進(jìn)給軸驅(qū)動器的速度控制準(zhǔn)備信號(VR
2、DY信號)為“OFF”狀態(tài),且Z軸的跟隨誤差超過的根本原因。分析機(jī)床搬遷前后的最大變化是輸入電源發(fā)生了改變,因此,電源相序接反的可能性較大。檢查電源進(jìn)線,確認(rèn)了相序連接錯誤;更改后,機(jī)床恢復(fù)正常。例202~例203.運(yùn)動失控的故障維修例202.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC6ME系統(tǒng)的加工中心,由于伺服電動機(jī)損傷,在更換了X軸伺服電動機(jī)后,機(jī)床一接通電源,X軸電動機(jī)即高速轉(zhuǎn)動,CNC發(fā)生ALM410報警并停機(jī)。分析與處理過程:機(jī)床一接通電源,X軸電動機(jī)即高速轉(zhuǎn)動,CNC發(fā)生ALM410報警并停機(jī)的故障,在機(jī)床廠第一次開機(jī)調(diào)試時經(jīng)常遇到,
3、根據(jù)維修經(jīng)驗,故障原因通常是由于伺服電動機(jī)的電樞或測速反饋極性接反引起的??紤]到本機(jī)床X軸電動機(jī)已經(jīng)進(jìn)行過維修,實際存在測速發(fā)電機(jī)極性接反的可能性,維修時將電動機(jī)與機(jī)械傳動系統(tǒng)的連接脫開后(防止電動機(jī)沖擊對傳動系統(tǒng)帶來的損傷),直接調(diào)換了測速發(fā)電機(jī)極性,通電后試驗,機(jī)床恢復(fù)正常。例203.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC6ME系統(tǒng)、FANUC直流伺服驅(qū)動、SIEMENS1HU3076直流伺服電動機(jī)的進(jìn)口加工中心,在機(jī)床大修后,機(jī)床一接通電源,X軸電動機(jī)即高速轉(zhuǎn)動,CNC發(fā)生ALM410報警并停機(jī)。分析與處理過程:故障分析處理過程同上,初步
4、判定故障原因通常是由于伺服電動機(jī)的電樞或測速反饋極性接反引起的??紤]到本機(jī)床大修時,將X軸電動機(jī)進(jìn)行了重新安裝,且SIEMENSlHU3076直流伺服電動機(jī)不帶測速發(fā)電機(jī),伺服電動機(jī)的實際轉(zhuǎn)速反饋信號通過對編碼器的F/V轉(zhuǎn)換得到,因此故障最大可能的原因是電動機(jī)電樞線極性接反。維修時在電動機(jī)與機(jī)械傳動系統(tǒng)脫開后(防止電動機(jī)沖擊對傳動系統(tǒng)帶來的損傷)直接調(diào)換了電動機(jī)電樞極性,通電后試驗,機(jī)床恢復(fù)正常。廣州科沃—CNC伺服維修專家www.gzkowocnc.com例204~例205.速度控制單元無報警指示的故障維修例204.故障現(xiàn)象:一臺配
5、套FANUC7M系統(tǒng)的加工中心,開機(jī)時,系統(tǒng)CRT顯示ALM05、ALM07報警。分析與處理過程:FANUC7M系統(tǒng)ALM05報警的含義是“系統(tǒng)處于‘急?!癄顟B(tài)”;ALM07報警的含義是“伺服驅(qū)動系統(tǒng)未準(zhǔn)備好”。在FANUC7M系統(tǒng)中,引起05、07號報警的常見原因有:數(shù)控系統(tǒng)的機(jī)床參數(shù)丟失或伺服驅(qū)動系統(tǒng)存在故障。檢查機(jī)床參數(shù)正常:但速度控制單元上的報警指示燈均未亮,表明伺服驅(qū)動系統(tǒng)未準(zhǔn)備好,且故障原因在速度控制單元。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),Z軸伺服驅(qū)動器上的30A(晶閘管主回路)和1.3A(控制回路)熔斷器均已經(jīng)熔斷,說明Z軸驅(qū)動器主回路存
6、在短路。分析驅(qū)動器主回路存在短路的原因,通常都是由于晶閘管被擊穿引起的。故利用萬用表逐一檢查主回路的晶閘管,發(fā)現(xiàn)其中的兩只晶閘管已被擊穿,造成了主回路的短路。更換晶閘管后,驅(qū)動器恢復(fù)正常。例205.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC6ME的加工中心,在加工過程中,突然停機(jī),CRT顯示ALM401、410、411、420、421、430、431號報警。分析與處理過程:FANUC6ME系統(tǒng)CRT上顯示以上各報警的含義是:ALM401:X、Y、Z等進(jìn)給軸驅(qū)動器的速度控制準(zhǔn)備信號(VRDY信號)為“OFF'’狀態(tài),即:伺服驅(qū)動系統(tǒng)沒有準(zhǔn)備好。ALM
7、410、420、430:X軸、Y軸和Z軸停止時的位置偏差過大。ALM411、421、431:X軸、Y軸和Z軸移動時位置偏差過大。根據(jù)FANUC6M系統(tǒng)的維修說明書,發(fā)生以上報警號的原因較多,且都與位置控制、伺服驅(qū)動器有關(guān)。實際分析,在一般情況下,系統(tǒng)同時發(fā)生X軸、Y軸和Z軸伺服驅(qū)動器損壞的可能性較小,故而故障應(yīng)與速度控制單元的公共部分有關(guān)。通過檢查速度控制單元的主回路電源、輔助電源等公共部分,發(fā)現(xiàn)伺服變壓器的進(jìn)線電源熔斷器的其中兩相已熔斷。測量伺服變壓器一次(側(cè))進(jìn)線,確認(rèn)變壓器柜內(nèi)部存在短路。打開伺服變壓器柜檢查發(fā)現(xiàn),伺服變壓器進(jìn)線
8、的電線絕緣破損,造成了電源短路。在重新連接后,確認(rèn)伺服驅(qū)動器無短路,重新開機(jī),故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常。例206~例207.速度控制單元TGLS報警的故障維修例206.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC7M系統(tǒng)的加工中心,開機(jī)時