降本增效措施總結(jié)

降本增效措施總結(jié)

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1、東山選廠2012年4—9月降本增效措施東山選廠自2009年初運轉(zhuǎn)至今,已運行3年多的時間。經(jīng)過這段時間的運行,車間管理與工藝流程中一些制約產(chǎn)能進一步釋放的因素逐漸顯露,主要問題一是粉礦粒度過大為0—22mm,影響磨機磨礦效率進一步提高;二是入磨廢石混入率過高,達到15%,增加了無用消耗;三是尾礦磁性鐵含量高,金屬回收率偏低;四是尾礦輸送前僅篩除了一段磁選尾礦中的大顆粒,二段磁選尾礦中大顆粒易導(dǎo)致尾礦管堵塞、旋流器堵塞,嚴(yán)重影響旋流器分級效果,影響尾礦堆存,同時大顆粒的存在還加重了泵件的磨損,影響泵件的使用壽命,增加了泵件的消

2、耗;五是選廠電力消耗居高不下;六是陸凱高頻細(xì)篩篩分效率低、篩網(wǎng)壽命短、勞動強度大,嚴(yán)重影響磨機產(chǎn)能;七是員工思想波動大,執(zhí)行力不強。面對嚴(yán)峻的形勢,如果不有效提高車間管理水平,適當(dāng)進行有效的技術(shù)改進,維持去年的成本指標(biāo)尚可,但卻不可能完成今年樺礦公司給東山選廠下達的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)。針對車間運行中的問題,東山選廠集思廣議、群策群力,積極制定實施各項措施,解決制約生產(chǎn)指標(biāo)進一步提高的瓶頸,在降本增效方面取得了一定的效果。具體工作如下:一、實施《降低粉礦粒度、提高磨機磨礦效率》技術(shù)改造。改造前入磨粉礦粒度為-22mm,入磨粉礦粒度相

3、對較大,直接影響磨機臺時效率,磨機實際臺時量為111.89to從碎礦實際運行情況看,碎礦每小班運行4小時左右即可滿足磨選產(chǎn),違背了多破少磨的原則,兩臺細(xì)碎破碎機沒有達到滿負(fù)荷,振動篩篩孔尺寸為20*36mm和22*40mm兩種,篩孔尺寸偏大,經(jīng)過研究對比,對兩臺細(xì)破碎機腔型行了改造,由原來的短頭中型改為短頭細(xì)型,篩孔尺寸改為16*30mm和18*32mm,經(jīng)過6月份的運行,入磨粉礦粒度降低到-16mm比例達87%以上,磨機臺時量達到X6.84噸/小時,增加了4.95噸/小時,達到了既定目標(biāo)。年可創(chuàng)效100多萬元。1、小顆粒廢

4、石皮帶改造。碎礦小顆粒廢石現(xiàn)為iOOmm寬,帶頭輪為Xkw的電動滾筒,運行中發(fā)現(xiàn),一是廢石量很小,用此規(guī)格的皮帶機可以用大馬拉小車來形容;二是當(dāng)4#小顆粒干磁選工作不正常時,偶有跑礦現(xiàn)象發(fā)生。針對此情況,將00mm的皮帶改造為500mm寬,將頭輪改為磁滾筒,電機功率由"kw降至5.5kw。降低了皮帶消耗與電機功率,有效回收廢石中的礦石。三、實施了《降低廢石混入率、提高入磨品位》技術(shù)改造。改造后,入入磨廢石混入率由原來的15%降到%以下,入磨品位提高了0.3%,年可創(chuàng)效200多萬元。四、采用多種形式的溜槽襯板,節(jié)約材料消耗,保

5、生產(chǎn)順行。碎礦工段的溜槽多且長,按照老選廠的經(jīng)驗,是把球磨機磨損到限的襯板用來做為溜槽的襯板,可是新選廠只有一臺磨機,用過的襯板不能滿足破碎的使用,而且根據(jù)實際運行情況看,有些溜槽鑲球磨機用過的襯板極易造成溜槽堵塞,影響生產(chǎn)順行。通過對不同位置的溜槽進行觀察,采用三種方式解決溜槽的磨損問題。一是在溜槽底每隔400mm焊一塊高100mm的擋板,通過擋板將礦石留在槽底,將礦石做為“襯板”;二是對能使用磨機廢襯板的溜槽使用廢襯板;三是在關(guān)鍵部位制作平襯板,解決堵塞溜槽的問題。通過這三種方式,即有效的減少了材料的消耗,又保證了生產(chǎn)順

6、行。五、根據(jù)生產(chǎn)實際情況,將3#皮帶由原來的帶寬為1400mm改為1200mm,降低皮帶消耗。六、實施《降低尾礦磁性鐵含量、提高金屬回收率》技術(shù)改造。東山選廠尾礦全鐵品位在8.5%左右,尾礦磁性鐵品位在0.9%左右,金屬回收率為77.8%O尾礦品位較高,金屬回收率低。通過觀察分析,原因一是1224的磁選機底箱只有有兩個尾礦下礦管,極易造成磁選機底箱堵塞,而堵塞現(xiàn)象在短時間內(nèi)又不容易發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致跑礦;二是磁選機筒體保護層采用的是6mm厚的橡膠板,在粘接的時候搭接處達到12mm厚,筒體保護層過厚影響了筒體表面磁強場度,弱磁性礦物隨

7、尾礦流失同是,橡膠板不耐磨,更換周期短,增加工人的勞動強度;三是生產(chǎn)工藝出現(xiàn)異常時,精礦隨尾礦流失。針對這些情況,制定改造方案,首先對磁選機底箱進行改造,在底箱的中間加開了一個尾礦下礦管,避免底箱堵塞跑礦的現(xiàn)象發(fā)生;二是用4mm厚的陶瓷貼片取代橡膠板做為磁選機筒體的保護層,即保證磁場強度,又減少了工人的勞動強度;三是在磨選廠房安裝一臺尾礦回收機,磨選廠房的總尾礦全部經(jīng)過尾礦回收機再選,可以有效回收工藝異常時的尾礦跑礦。通過改造,尾礦品位由8.48%下降到8.0%以下,尾礦磁性鐵品位由0.85%降至0.7以下%,金屬回收率由7

8、7.84%提高到80.61%,預(yù)計全年可多回收精礦2600噸。年可創(chuàng)效40多萬元。七、將老選廠閑置的德瑞克細(xì)篩移至新選廠,取代一臺陸凱細(xì)篩。陸凱細(xì)篩較德瑞克細(xì)篩比篩分效率低,篩網(wǎng)使用壽命短,篩網(wǎng)費用高,更換不方便,勞動強度大等缺點。老選廠停產(chǎn)后,德瑞克細(xì)篩一直閑置。經(jīng)過對新選廠現(xiàn)場的反復(fù)確

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