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《大淑村礦選煤廠煤泥水系統(tǒng)技術(shù)改造》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、大淑村礦選煤廠煤泥水系統(tǒng)的技術(shù)改造孫曉賓(冀中能源峰峰集團(tuán)大淑村礦選煤廠,河北邯鄲056300)摘要:分析了大淑村礦選煤廠煤泥水系統(tǒng)存在的問(wèn)題,針對(duì)煤泥特點(diǎn),實(shí)施了煤泥水系統(tǒng)技術(shù)改造工程,新增浮選工藝系統(tǒng),將現(xiàn)有尾煤泥一段濃縮、一段回收工藝改為兩段濃縮、兩段回收工藝。關(guān)鍵詞:煤泥水系統(tǒng);存在問(wèn)題;技術(shù)改造;效益1基本情況大淑村礦選煤廠是礦井的配套工程,于2006年建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)處理能力90萬(wàn)噸/年,小時(shí)處理能力214噸/小時(shí),采用+0.5mm無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選,-0.5mm煤泥壓濾回收工藝。主導(dǎo)產(chǎn)品高爐
2、噴吹精煤和洗混煤,生產(chǎn)系統(tǒng)主要包括原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)、重介洗煤系統(tǒng)、煤泥水處理系統(tǒng)和倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸系統(tǒng)。原煤經(jīng)準(zhǔn)備車間篩分、破碎后進(jìn)3000噸的原煤緩沖倉(cāng),再通過(guò)皮帶轉(zhuǎn)載進(jìn)1100/780mm無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器,分選出精煤、中煤和矸石。精煤經(jīng)脫介篩、離心機(jī)兩級(jí)脫水后,皮帶轉(zhuǎn)載到最終精煤倉(cāng)。中煤、矸石經(jīng)脫介篩脫水后,分別進(jìn)入產(chǎn)品皮帶作為最終產(chǎn)品。精煤脫介篩、中矸脫介篩合介段篩下物返回合介桶,精煤稀介質(zhì)、中矸稀介質(zhì)分別由磁選機(jī)回收,磁選精礦返回合介桶利用,磁選尾礦泵至旋流器組,底流由煤泥脫水篩回收,精煤旋流器組溢流與中矸旋流器組溢
3、流混合去濃縮機(jī);濃縮機(jī)底流由泵打入7快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)脫水后與洗中煤混合到儲(chǔ)煤場(chǎng),壓濾機(jī)濾液返回循環(huán)水池;濃縮機(jī)溢流到循環(huán)水池重復(fù)利用,實(shí)現(xiàn)洗水一級(jí)閉路循環(huán)。2煤泥水系統(tǒng)存在的問(wèn)題2.1精煤產(chǎn)率低。由于精煤旋流器組溢流不經(jīng)處理直接到濃縮機(jī),濃縮處理后出中煤產(chǎn)品,大量低灰煤泥中精煤得不到回收,降低了精煤產(chǎn)率,不僅浪費(fèi)了寶貴的入洗煤資源,還將低了選煤廠經(jīng)濟(jì)效益。2.2粗精煤煤泥灰分偏高。由于采用旋流器組濃縮,大量高灰細(xì)泥進(jìn)入底流,故煤泥直線篩回收的粗精煤泥灰分(16-18%,要求11%以下)偏高,較最終精煤產(chǎn)品高出5-7
4、點(diǎn);同時(shí)回收的粗精煤泥摻入最終精煤,存在摻合不勻現(xiàn)象,影響精煤質(zhì)量穩(wěn)定。為了保證最終精煤灰分不超標(biāo),只有通過(guò)降低主旋流器分選密度的方法降低精煤灰分,相應(yīng)降低精煤回收率為代價(jià)。2.3尾煤壓濾機(jī)濾餅灰分偏低。精煤旋流器溢流和尾煤旋流器溢流直接進(jìn)入濃縮機(jī)濃縮,濃縮機(jī)底流采用快開(kāi)壓濾機(jī)壓濾。由于精煤旋流器溢流未經(jīng)浮選,其中含有大量低灰細(xì)顆粒精煤,壓濾機(jī)濾餅灰分偏低(19-21%),損失了大量的精煤。2.4尾煤壓濾機(jī)富余量小。當(dāng)總煤泥含量超過(guò)25%時(shí),尾煤壓濾機(jī)處理能力不足,循環(huán)水濃度增高,系統(tǒng)不能正常生產(chǎn)。3改造方案7新
5、增浮選工藝系統(tǒng),將現(xiàn)有尾煤泥一段濃縮、一段回收工藝改為兩段濃縮、兩段回收工藝。即精煤磁選機(jī)尾礦兩臺(tái)用0.4mm弧形篩截粗,篩上物用煤泥直線篩回收,摻入最終精煤;篩下物用一臺(tái)XJM-KS16浮選機(jī)回收精煤,浮選尾礦與原中矸旋流器溢流混合后自流到一段濃縮機(jī);濃縮機(jī)底流泵至一臺(tái)篩縫2mm截粗弧形篩,篩上物進(jìn)最終中煤產(chǎn)品,篩下水由沉降過(guò)濾式離心機(jī)回收,產(chǎn)品摻入中煤產(chǎn)品;離心液泵至二段濃縮機(jī),添加絮凝劑改善沉降效果,底流泵至一臺(tái)尾煤壓濾機(jī)回收,溢流進(jìn)循環(huán)水池利用。4煤泥水系統(tǒng)改造主要新增設(shè)備4.1使用大型高效的XJM-KS
6、16浮選機(jī)處理精煤磁選機(jī)尾礦。在不影響重介系統(tǒng)生產(chǎn)的情況下,利用主廠房7-8跨空間新增土建基礎(chǔ),安裝了一臺(tái)大型高效的XJM-KS16浮選機(jī),該機(jī)集礦漿預(yù)處理和浮選機(jī)分選于一體,達(dá)到礦漿預(yù)礦化的功能,能使霧化后的藥劑與礦粒充分接觸,改善礦粒表面性質(zhì),提高浮選產(chǎn)率。與常規(guī)浮選系統(tǒng)配置相比,大大節(jié)約了廠房的空間和面積,對(duì)新建廠和老廠改造極為有利。XJM-KS16浮選機(jī)主要由礦化器、刮泡機(jī)構(gòu)、放礦機(jī)構(gòu)、攪拌機(jī)構(gòu)、槽體、液位調(diào)節(jié)裝置、攪拌機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)裝置等組成。其工藝特點(diǎn)為:該機(jī)自帶礦漿預(yù)處理器,既節(jié)省了廠房面積和空間,又預(yù)礦
7、化了入浮礦漿;入料方式采用“假底底吸、周邊溢流”方式,集直流式和自吸式入料的優(yōu)點(diǎn)于一體,氣泡在槽體內(nèi)分布均勻,流態(tài)合理;套筒進(jìn)氣閥可靈活“在線”調(diào)整充氣量,7方便工人操作,每一浮選槽均設(shè)有加藥點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)分室加藥的工藝要求,且各加藥點(diǎn)對(duì)藥劑均具有霧化功能。4.2使用高效的LWZ1100×1800A沉降過(guò)濾式離心機(jī)處理一段濃縮機(jī)底流,處理量20-40t/h干煤泥,水分14-20%。沉降過(guò)濾式離心機(jī)是一種高效、可靠的細(xì)粒級(jí)(-0.5mm)煤脫水回收設(shè)備。煤漿通過(guò)入料管進(jìn)入螺旋體內(nèi),再經(jīng)過(guò)螺旋體的出料口分配到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)。在離
8、心力作用下,煤漿中的固體顆粒迅速沉淀在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,水和微細(xì)顆粒從轉(zhuǎn)鼓大端溢流口排出,即為離心液;沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的煤顆粒由螺旋輸送到過(guò)濾段,經(jīng)過(guò)濾段再次脫水后由轉(zhuǎn)鼓小端排料口排出,即為脫水產(chǎn)物。離心機(jī)連續(xù)生產(chǎn)兩種產(chǎn)品:水產(chǎn)物和離心液。透過(guò)篩網(wǎng)的過(guò)濾液可作為循環(huán)料重新進(jìn)入離心機(jī)處理。4.3增加精煤弧形篩作為浮選入料把關(guān)設(shè)備?;⌒魏Y型號(hào)BOSB242060,篩縫δ=0.4mm