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《廣州地鐵四號(hào)線道岔病害原因及整治》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、廣州地鐵四號(hào)線道岔病害原因及整治:根據(jù)四號(hào)線實(shí)際情況及平時(shí)養(yǎng)護(hù)作業(yè)過程中出現(xiàn)較多的問題,對(duì)四號(hào)線道岔的病害進(jìn)行分析并提出整治方法,進(jìn)行分析總結(jié)。 關(guān)鍵詞:道岔病害原因分析整治方法 Abstract:accordingtoactualsituationof4linesandmaintenanceesmoreproblemsappearedintheprocess,the4linethediseaseofrailregulationmethodsareanalyzed,areanalyzedandsummarized. Keyethods
2、 :U231.2:A: 廣州地鐵四號(hào)線全長46.06km,共鋪設(shè)115組道岔,其中正線高架線路29.9km。廣州地鐵四號(hào)線在國內(nèi)首次引進(jìn)新型城市軌道交通——直線電機(jī)牽引系統(tǒng),該系統(tǒng)可以減小輪軌間的動(dòng)力沖擊,降低地鐵運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)和噪音。該系統(tǒng)對(duì)軌道的施工精度要求極高,因此道床全部采用長枕埋入式無碴道床,尤其是道岔區(qū)軌枕采用日本FFU-74合成長軌枕。以廣州地鐵四號(hào)線合成長枕埋入式整體道床道岔的施工實(shí)踐為依托,通過自行研發(fā)的施工工藝及施工方法,成功地鋪設(shè)了合成岔枕整體道床道岔,保證了直線電機(jī)系統(tǒng)的安裝精度,大大降低了地鐵列車通過道岔時(shí)的振動(dòng)和噪
3、音,改善了地鐵運(yùn)行周邊的環(huán)境。其性能和優(yōu)點(diǎn)主要為:(1)合成軌枕能將鋼軌頂部至感應(yīng)板安裝基面的高度控制在一定的容許公差之內(nèi);(2)軌道組合鋪設(shè)完成后,能在任意地段打孔安裝感應(yīng)板;(3)合成軌枕緊固螺栓抗拔強(qiáng)度能滿足感應(yīng)板安裝要求;(4)合成軌枕施工的尺寸精度高,能保證感應(yīng)板的安裝精度要求,不吸水,耐腐蝕性能好;(5)合成軌枕具有一定的減振降噪效果?! 〉啦硎钦麄€(gè)軌道系統(tǒng)中最薄弱的環(huán)節(jié)之一,四號(hào)線合成岔枕道床道岔整體狀態(tài)穩(wěn)定良好,但道岔對(duì)軌道狀態(tài)要求極嚴(yán)、整體道床道岔定位復(fù)雜,精度要求高,控制難度大,而且新材料合成軌枕養(yǎng)護(hù)經(jīng)驗(yàn)不足,在實(shí)際養(yǎng)護(hù)作業(yè)中也
4、存在一些問題?! ?、正線9號(hào)道岔的病害及整治 四號(hào)線9號(hào)岔轉(zhuǎn)轍器采用11.2m60AT彈性可彎尖軌,尖軌尖端為藏尖式,尖軌理論總扳動(dòng)力為4000KN,固定轍叉采用高錳鋼整鑄式,尖軌設(shè)兩個(gè)牽引點(diǎn),第一牽引點(diǎn)動(dòng)程160mm,第二牽引動(dòng)程70mm,轉(zhuǎn)換設(shè)備按分動(dòng)外鎖閉設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)轍機(jī)為西門子信號(hào)設(shè)備廠生產(chǎn)的S700K轉(zhuǎn)轍機(jī),在道岔使用過程中主要有以下病害情況?! ?.1、尖軌、導(dǎo)曲線磨耗嚴(yán)重,更換頻繁 廣州地鐵四號(hào)線正線有金州、黃村兩個(gè)折返線,其中金州折返線于2007年6月開通試運(yùn)行,黃村折返線于2010年9月開通試運(yùn)行。金州折返線采用站前單渡線折返方
5、式,列車由下行線經(jīng)過m,分部已經(jīng)計(jì)劃亞運(yùn)后m,同時(shí)尖軌也存在一定程度的磨耗。 四號(hào)線折返線道岔出現(xiàn)磨耗較大狀況主要有六個(gè)方面的原因:(1)現(xiàn)在使用的左右尖軌均為直線型尖軌,列車進(jìn)入側(cè)線折返時(shí),車體會(huì)輕微搖晃,車輪對(duì)尖軌工作邊沖擊力較大;(2)折返線道岔尖軌每天都要經(jīng)過列車上千次的對(duì)同一部位進(jìn)行沖擊,必然增大導(dǎo)曲線及尖軌的磨耗;(3)車輪踏面與尖軌工作面的接觸面積小,沖擊壓力大,頻繁沖擊同一部位會(huì)引起疲勞裂紋,再進(jìn)一步發(fā)展起來就會(huì)形成掉塊;(4)由于道岔導(dǎo)曲線長度短,設(shè)置超高無法滿足順坡要求,所以四號(hào)線所有的道岔導(dǎo)曲線均沒有設(shè)置超高,導(dǎo)致導(dǎo)曲線上股
6、側(cè)磨加大;(5)磨耗加劇也與車輛中心亞運(yùn)會(huì)前頻繁旋輪有關(guān)。車輛專業(yè)在廣州亞運(yùn)會(huì)前對(duì)四號(hào)線的所有列車進(jìn)行了旋輪,由于列車經(jīng)過旋輪后,車輪踏面與鋼軌面需要重新磨合,必然加大鋼軌的磨耗。加上亞運(yùn)期間客流增大加大列車荷載,所以亞運(yùn)期間折返線道岔磨耗明顯加劇。磨耗隨著列車沖擊繼續(xù)加大,發(fā)展成疲勞裂紋致剝落掉塊,不及時(shí)處理,存在很大的安全隱患;(6)尖軌、導(dǎo)曲線磨耗加大引起尖軌尖、導(dǎo)曲線中部軌距加大,由于列車的沖擊,產(chǎn)生了一個(gè)較大的橫向水平力,進(jìn)一步加大鋼軌磨耗,形成惡性循環(huán)。而四號(hào)線由于線路中加設(shè)感應(yīng)板,無法安裝軌道加強(qiáng)設(shè)備,對(duì)道岔的養(yǎng)護(hù)形成更大的困難?! ?/p>
7、通常的整治措施有:(1)道岔導(dǎo)曲線設(shè)置超高。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)分析、按照規(guī)章制度對(duì)導(dǎo)曲線設(shè)置超高。線路人員在抽取磨耗較大的一組道岔進(jìn)行試驗(yàn),在導(dǎo)曲線范圍內(nèi)設(shè)置6mm超高,并在導(dǎo)曲線范圍內(nèi)按不大于2‰順坡,以改善列車通過道岔時(shí)尖軌及導(dǎo)曲線的受力狀況,緩解病害對(duì)道岔的影響。經(jīng)過將近一個(gè)多月的觀察,波磨和側(cè)磨情況均有良好改觀,計(jì)劃對(duì)分部其他道岔進(jìn)行推廣;(2)定期對(duì)導(dǎo)曲線鋼軌進(jìn)行涂油,降低輪對(duì)及鋼軌間的磨耗;(3)對(duì)道岔區(qū)域內(nèi)的所有連接零件、扣件及幾何尺寸進(jìn)行重點(diǎn)檢查,是否螺栓、扣件出現(xiàn)松動(dòng),復(fù)緊螺栓,達(dá)到螺栓扭力,固定道岔框架,防止鋼軌橫向移動(dòng),減少
8、列車的沖擊力;(4)對(duì)四號(hào)線各折返站折返方式能夠定期更換,如金州站在長期采用站前折返方式的同時(shí),定期更換為站后折返,這樣可