2002年苯抽提操作規(guī)程

2002年苯抽提操作規(guī)程

ID:26359132

大小:808.00 KB

頁數(shù):102頁

時間:2018-11-26

2002年苯抽提操作規(guī)程_第1頁
2002年苯抽提操作規(guī)程_第2頁
2002年苯抽提操作規(guī)程_第3頁
2002年苯抽提操作規(guī)程_第4頁
2002年苯抽提操作規(guī)程_第5頁
資源描述:

《2002年苯抽提操作規(guī)程》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、重整車間苯抽提裝置操作規(guī)程茂名煉化股份公司煉油廠2002年7月101目錄第一章裝置概況…………………………………………………………1第一節(jié)概況……………………………………………………………..1第二節(jié)生產(chǎn)原理及流程簡述第三節(jié)配套工程及主要設(shè)備第四節(jié)設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)第五節(jié)原材料性質(zhì)第二章崗位正常操作法第一節(jié)正常操作原則第二節(jié)工藝指標正常操作第三節(jié)分析及質(zhì)量控制第三章設(shè)備、儀表操作法第一節(jié)泵操作法第二節(jié)加熱爐操作法第三節(jié)風機操作法第四節(jié)壓力容器操作法第五節(jié)儀表操作法第四章裝置開工第一節(jié)開工準備第二節(jié)催化劑裝填第

2、三節(jié)蒸汽貫通試壓第四節(jié)加熱爐烘爐第五節(jié)熱載體系統(tǒng)開工第六節(jié)原料精制及抽提開工第七節(jié)精餾部分開工第五章裝置停工第一節(jié)停工前準備工作第二節(jié)裝置停工步驟第三節(jié)裝置退油方案第四節(jié)裝置吹掃方案第五節(jié)安全環(huán)保措施第六章事故處理及預(yù)案第一節(jié)事故處理原則第二節(jié)裝置緊急停工第三節(jié)動力事故處理第四節(jié)主要設(shè)備事故處理第七章車間安全生產(chǎn)規(guī)程第一節(jié)安全生產(chǎn)制度第二節(jié)防火防爆規(guī)定第三節(jié)設(shè)備安全規(guī)程第四節(jié)防止中毒規(guī)定第五節(jié)防止跑、冒、油規(guī)定第六節(jié)裝置開停工安全規(guī)定第七節(jié)裝置檢修、用火安全規(guī)定第八章設(shè)備匯總附錄工藝流程圖、平面圖、設(shè)備

3、單體圖101第一章裝置概況第一節(jié)概況苯抽提裝置是與40萬噸/年催化重整裝置相配套的裝置,由北京設(shè)計院設(shè)計,茂石化建設(shè)公司承建。裝置于1993年3月動工建設(shè),1994年10月建成投產(chǎn);設(shè)計進料34萬噸/年,抽提進料9萬噸/年,是國內(nèi)設(shè)計的第一套苯抽提裝置。裝置分三部分:抽提原料分離與精制系統(tǒng)、抽提系統(tǒng)、苯及溶劑油分離系統(tǒng)。二重整裝置的穩(wěn)定汽油全部經(jīng)過苯抽提裝置,切出全部的C6和部分C7來降低汽油中苯和芳烴的含量,來進一步提高汽油質(zhì)量,以符合清潔生產(chǎn)的需要。切出的全部C6和部分C7作為抽提原料,生產(chǎn)苯和6#

4、溶劑油及戊烷油、溶劑油尾油等副產(chǎn)品。抽提原料精制選用中科院山西煤炭化學(xué)研究所研制生產(chǎn)的鈀系列MH-508催化劑,抽提劑選用環(huán)丁砜溶劑。裝置設(shè)備總數(shù)129臺:塔10臺,換熱器23臺,空冷器15臺,貯罐27臺,機泵52臺,反應(yīng)器1臺,加熱爐1臺。針對裝置運行中暴露的問題和設(shè)計上存在的缺陷,利用檢修時間在1995年2月、1998年10月及2000年4月對裝置進行了改造。主要項目有:1、在D302后加裝低壓分離器D302/2。使不凝氣排火炬,以消除安全隱患和減少污染。2、在D505后加裝一級氣液分離器D505/

5、2,回收其中的戊烷油。3、改大D301頂相關(guān)管線及閥門;高點放空管加接火炬線,輔助應(yīng)急排放氣體。4、熱載體退油線改造為從E601放油線引跨線(DN80)到收退燃料油線出裝置;廢熱載體線設(shè)跨線到熱載體線收油。這樣,D601退油時,系統(tǒng)各加熱器和管線內(nèi)存油可以排到D603,再返回D601,經(jīng)上述改造管線退油。退、放油同步進行,縮短了退油時間。此外,P602出口增設(shè)一條蒸汽吹掃線,管堵時,可以用蒸汽吹通管線。5、增設(shè)墊水線:分別在P401、P501和P507入口閥前增加墊水線,停工退油時先墊水趕油,再排水。6

6、、不合格線上增設(shè)閥門:在苯抽提不合格線上(位于二重整污油泵P260出口管北)增設(shè)閥門,避免送污油時串油。1017、再生塔進料線改造:進料管(DN40)由P410出口水平線(Dn100)底部引出,改為管頂部引出,避免因鐵銹、雜物等沉積于管口,造成進料線的堵塞現(xiàn)象。8、P410更換大電機,提高溶劑比,提高處理量。9、D402界控閥移至P405出口至C405進料管上,保證操作平穩(wěn)和提高P405效率。10、裝置內(nèi)設(shè)不合格線。目前裝置仍存在的主要問題有:苯塔測溫口不當,溫差控制形同虛設(shè);甲苯量設(shè)計0.46t/h,

7、實際最大值約為1.0t/h,操作彈性小,第二節(jié)基本原理及流程簡述一基本原理(一)抽提原料分離與精制部分原料分離是根據(jù)產(chǎn)品的餾分范圍而切割出合適的原料作為抽提部分的進料。原料精制是為了將原料中烯烴等不飽和烴進行飽和,保證產(chǎn)品的顏色和溴價合格,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的要求而設(shè)置的。原料分離在脫輕重組分塔中進行,所起的作用為拔輕脫重,塔頂分出C1~C5組分,塔底分出C7+組分的汽油即高辛烷值汽油組分,側(cè)線切出全部的C6和部分C7作為抽提塔所需的原料。本部分由兩系統(tǒng)組成:一是抽提原料分餾塔,即為脫輕重組份分離塔C301;

8、另一系統(tǒng)為加氫精制反應(yīng)器R301。1、脫輕重組份分離塔 C301實際是將兩塔合一,拔輕脫重。塔頂撥出的主要為C1~C5組分;側(cè)線抽出為全部的C6及部分C7組分;塔底產(chǎn)物為C7+以上烴類,是高辛烷值汽油組分。抽提原料主要由C6組成,原料中苯含量增大,便于抽提苯,減小抽提系統(tǒng)的負荷。2、加氫精制反應(yīng)器 重整穩(wěn)定汽油,由于在重整反應(yīng)中產(chǎn)生的裂解產(chǎn)物――烯烴等不飽和烴,帶到精餾產(chǎn)品里,會使苯的酸洗比色、6#溶劑油的溴值及顏色等項質(zhì)量指標不合格。且烯

當前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負責整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細閱讀文檔內(nèi)容,確認文檔內(nèi)容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。