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1、2010年全國煉鐵低碳技術(shù)研討會論文集450m3高爐強化冶煉實踐張偉王忠曉(西寧特鋼股份公司)摘要:西鋼高爐經(jīng)過改變原燃料狀況,采取富氧鼓風(fēng)、噴吹煤粉、高風(fēng)溫、高頂壓、多環(huán)布料等強化措施,各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)不斷進步,取得了十分明顯的冶煉效果。關(guān)鍵詞:高爐強化冶煉多環(huán)布料高風(fēng)溫富氧噴煤1、前言2#高爐于2005年9月11日點火投產(chǎn)。投產(chǎn)后設(shè)備故障頻發(fā),休風(fēng)率較高,很長一段時間各項指標(biāo)難以達標(biāo)。經(jīng)過2006年、2007年的多次檢修(更換部分設(shè)備、熱風(fēng)爐換球),尤其是2009年不斷采取強化冶煉措施后,利用系數(shù)逐月更新。10月高爐日產(chǎn)量突破1800t。其中6日產(chǎn)量為1817.085t,利用系數(shù)達到
2、了4.04t/(m3.d),實現(xiàn)了爐況長期穩(wěn)定順行。2、存在問題高爐強化冶煉的主要途徑是提高冶煉強度和降低燃料比。而強化生產(chǎn)的主要措施是在精料的基礎(chǔ)上采取高風(fēng)溫、高壓、富氧鼓風(fēng)、脫濕鼓風(fēng)、噴吹燃料等技術(shù)。我廠由于存在原燃料成分不穩(wěn)定、入爐原料品位低、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等因素,嚴(yán)重影響著高爐順行和強化。3、強化冶煉的措施方案高爐冶煉過程受許多主客觀因素影響,爐況總是有波動的。高爐操作者必須善于掌握各種波動因素,進行綜合判斷和分析,隨時掌握爐溫發(fā)展趨勢,抓住爐況失常萌芽,及時果斷地運用各種行之有效的調(diào)節(jié)方法,才能保持爐況持續(xù)穩(wěn)定運行。冶金參數(shù)對焦比的影響見表1表1冶煉參數(shù)對焦比的影響 風(fēng)溫(600
3、~1200℃)噴煤量生鐵含硅渣量爐頂壓力冶煉強度風(fēng)量變化量100℃10kg/t1%100kg/t10kpa0.1t/(m3.d)100m3/min焦比6.0~3.0%7~10kg/t40~60kg/t30kg/t0.50%1%15kg/t3.1實施精料方針精料不僅有利于提高冶煉強度,而且有利于降低焦比、提高煤比,是高爐提高利用系數(shù)的基礎(chǔ)。努力改善原燃料條件,達到精料要求水平是各鋼鐵企業(yè)的追求目標(biāo)。2009年以來,公司采取措施使原燃料質(zhì)量得到大幅度提升,并提高了綜合入爐品位,給高爐強化冶煉創(chuàng)造了條件。高爐煉鐵對精料的要求見表2、表32010年全國煉鐵低碳技術(shù)研討會論文集表2現(xiàn)代高爐精料的部
4、分要求水平指標(biāo)高穩(wěn)小凈品位(渣量)/kg.t-1孰料比/%燒結(jié)礦堿度含鐵量變化/%SiO2變化/%堿度變化天然礦/mm球團礦/mm燒結(jié)礦/mm焦炭/mm入爐礦石入爐焦炭寶鋼250901.75<0.2?。?.048~25 6~5025~70<5日本250~35087.1>1.5<0.2<0.3<0.038~256~156~5025~70<5<3前蘇聯(lián)250~400100>1.25<0.2<0.3<0.03 6~156~3025~60<5<2.5德國300~40084.31.4~2 <0.038~25 6~5025~70<5美國 92 6~156~38 法國 91.5 8~
5、256~156~40?。? 表3精料要求水平精料種類成分波動/%粒度組成/%單球團礦抗壓強度/N品位Tfe/%SiO2/%FeO/%堿度/RFeR>50mm<10mm<5mm燒結(jié)礦>58.0<56~8>1.70.1~0.30.3~0.5<10<30<5 球團礦>64.5<5<1.0 0.1~0.3 ?。?0001)優(yōu)化燒結(jié)工藝,提升燒結(jié)礦質(zhì)量,提高燒結(jié)礦品位。由于受原料條件、生產(chǎn)工藝的限制,燒結(jié)礦存在品位低、粉末多、粒度小、強度低、冶煉性能差的缺點。對小球制粒系統(tǒng)進行了改造,并對小球燒結(jié)工藝進行了優(yōu)化,使燒結(jié)礦的質(zhì)量得到了明顯提高,為高爐的穩(wěn)定順行提供了保證。同時,加大了對進口鐵精粉
6、的配入比例,提高了燒結(jié)礦品位。2)加強原料篩分工作,提高篩分效果。入爐原燃料粉末過多不利于高爐的穩(wěn)定順行。為了有效篩除原燃料中的粉末,作業(yè)區(qū)采取以下措施:①從篩子改進上著手,采用了雙層振動棒條篩,淘汰了梳齒篩,使篩分效果明顯得到改善;②制定嚴(yán)格的清篩管理制度,保證3個燒結(jié)礦的礦篩透孔率不低于90%,槽下操作工每班12小時內(nèi)清篩6次,做粒級分析2次,以5~10的入爐粒級不大于30%為標(biāo)準(zhǔn)來衡量清篩效果。以不卡料為原則,盡可能地降低振動篩上料層厚度,提高篩分效率,為高爐強化冶煉打下了堅實基礎(chǔ)。3.2提高頂壓、壓差,增加風(fēng)量一般情況下,爐頂壓力每提高10kpa,可提高冶煉強度2%左右,同時頂壓
7、的提高也相應(yīng)增加了風(fēng)量,延長了煤氣在爐內(nèi)的停留時間,改善了煤氣利用,促進了間接還原,提高了生鐵的物理熱,為降低生鐵硅含量創(chuàng)造了有利條件。同時也改善了煤氣的徑向分布,抑制了管道的形成,促進了高爐爐況的長期穩(wěn)定順行,從2010年全國煉鐵低碳技術(shù)研討會論文集而為高爐的強化冶煉奠定了基礎(chǔ)。隨著原燃料條件的改善,西鋼2#高爐把頂壓由原來的85kpa提高到現(xiàn)在的115kpa。同時,采用提高風(fēng)量、縮小風(fēng)口面積等手段提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動能。風(fēng)速和鼓風(fēng)動