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《太鋼4號高爐強化冶煉實踐》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、維普資訊http://www.cqvip.comVo1.23,Supp1.第23卷增刊Ij}末欽2004年7月IR0NMAl(INGJuly2004太鋼4號高爐強化冶煉實踐李紅衛(wèi)衛(wèi)計剛羅英溥(太鋼煉鐵廠)摘要太鋼4號高爐開爐2年多來,通過加強原燃料、爐內(nèi)操作、設備和爐前管理,優(yōu)化上、下部調(diào)劑,采用高風溫、高頂壓、富氧噴煤等措施,高爐保持長期穩(wěn)定順行,并實現(xiàn)強化冶煉。關(guān)鍵詞高爐穩(wěn)定順行強化冶煉措施1概況到2.O0。由于鐵水處理不了,4號高爐一度限產(chǎn),直太鋼4號高爐第二代(1650m。)采用并罐無料到第23天利用系數(shù)達到設計值2.2。之后,通過嚴
2、鐘爐頂,軟水密閉循環(huán)冷卻,熱風系統(tǒng)采用外加燃燒格操作管理、合理調(diào)整操作參數(shù)、強化原燃料及設備爐的雙預熱裝置,設計風溫1150℃。2000年11管理,爐況保持長期穩(wěn)定順行并實現(xiàn)強化冶煉。開月17日開爐投產(chǎn),開爐順利,10天高爐利用系數(shù)達爐以來高爐主要生產(chǎn)指標見表1。月22日、24日分兩次捅開6個風口。至11月23日3000t/d日以上。最后于11月30日捅開最后2[si]已降到1.0%以下,11月24日開始噴煤,11月個風口,至此開爐順利結(jié)束。開爐恢復期生產(chǎn)情況26日風量達2900m。/min以上,產(chǎn)量穩(wěn)定在見表4。表34號高爐開爐出鐵情況6開
3、爐效果較少,爐溫控制比較理想。(1)開爐工作組織充分,開爐后設備事故少,為(3)開爐達產(chǎn)快,第二個月利用系數(shù)達1.91。高爐順利達產(chǎn)創(chuàng)造了條件。(2)開爐操作較成功,開爐后生鐵高[si]爐次聯(lián)系人:李夯為,工程師·17·維普資訊http://www.cqvip.com表14號高爐開爐以來生產(chǎn)技術(shù)指標2爐況順行的措施(2)上部調(diào)劑采用多環(huán)布料。開爐初期料制為2.1嚴格爐內(nèi)操作管理o’。;。c:o?!?,開爐順利,但隨著冶強的逐步提根據(jù)爐況發(fā)展趨勢,工段每日制定當日操作方高,爐況抗干擾能力變差,邊緣煤氣流偏輕,渣鐵熱針,三班工長嚴格執(zhí)行,確保各操
4、作參數(shù)在控制范圍量不足。從2001年2月開始對裝料制度進行調(diào)整,內(nèi)運行。一般情況下:①頂壓為180kPa,風壓<~325首先增大布料角度o:。;’。c:i’。。,爐況反應為kPa,風量≤3400m/min。②[Si]控制在0.45%~邊緣煤氣流過重,穩(wěn)定性差。第二階段調(diào)整為外兩0.65%,鐵水溫度控制在1480~1500oC。③爐渣環(huán)為同位角。。。;。c。i?!?,爐況反應尚可,但遇二元堿度控制在1.10~1.20。④風溫全用(1150長期休風時爐況難恢復。第三階段調(diào)整為。。’~1180oC)。⑤當風壓連續(xù)2h在上限運行時,必c。,達到了適當抑
5、制邊緣煤氣流,保持中心須采取相應措施進行調(diào)整,嚴格控制爐溫下限,確保煤氣流暢通的合理的兩股煤氣流分布。十字測溫邊渣鐵熱量充沛。⑥工長嚴格執(zhí)行標準化操作,確保緣溫度控制在110~150oC,中心溫度控制在450~爐況長期穩(wěn)定順行。650oC,爐頂溫度為110~160oC,煤氣利用大為改2.2加強原燃料管理善,煤氣中CO達到20.5%~21.5%,煤氣利用率爐容擴大后,高徑比變小,強化程度高,對原燃達到50%,渣鐵熱量充沛,爐缸均勻活躍,爐況抗干料條件的要求更加嚴格,具體措施有:擾能力明顯增強。同時,根據(jù)原燃料條件,鐵口狀況(1)加強原燃料質(zhì)量的
6、監(jiān)控。槽下上料工每班及外圍條件的變化,將礦石外環(huán)角度在36?!?8。進做一次礦石人爐粉率和焦炭水分檢測,當班班長每行調(diào)整。如2000年7月4日及2001年6月13日,2h檢查一次原燃料變化情況,發(fā)現(xiàn)問題立即匯報更換溜槽后發(fā)現(xiàn)十字測溫邊緣溫度低于110~工長,并采取措施。150oC的控制范圍,主要原因是新舊溜槽堵頭相差(2)控制篩分。槽下調(diào)整篩分速度,每天檢查84mm,導致布料角度自動加大約1。,將礦焦外環(huán)角一次篩子狀況,雨季每班清理一次篩子,嚴格控制人度同時減少1。后,十字測溫邊緣溫度恢復正常。如爐粉率≤5%。果遇到爐前更換主鐵溝,長時間單鐵
7、口出鐵引起憋(3)值班室建立原燃料檔案,對原燃料的粒度風,則退礦批至30t左右,以確保爐況順行。組成及化學成分全面記錄,工長每班檢查一次原燃(3)做好長期休風后的爐況恢復。4號高爐高料變化情況。2.3上、下部調(diào)劑徑比為2.364,屬矮胖型高爐。長期休風送風后,風(1)4號高爐共有24個風口,開爐初期風口使量難以很快加起,鼓風動能低,爐況恢復困難,為此用(2j130mm和(2j120mm搭配送風,進風面積偏大,制定長期休風后的爐況恢復方案:休風6~8h堵2鼓風動能偏小,中心煤氣流不足,爐缸不活躍,渣鐵個風口,休風8h以上堵3~4個風口,同時將上
8、部熱量不足。為提高風速每次利用定檢機會,將(2j礦石的外環(huán)減1。,內(nèi)環(huán)角度加1。,保持較高的風速、130mm風口逐步調(diào)整為(2j120mm風口,風速達到鼓風動能,使