汽車儀表板左下護板的翹曲變形優(yōu)化

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1、模具工業(yè)2012年第38卷第8期19汽車儀表板左下護板的翹曲變形優(yōu)化王學虎,李瑞生,孫煜(華晨汽車工程研究院,遼寧沈陽110000)摘要:以某汽車儀表板的左下護板為研究對象,用MoldflowPlasticInsight軟件對塑件成型的保壓曲線和塑件的修模方案進行優(yōu)化,根據(jù)計算機輔助分析結果,對成型工藝和模具進行相應的修改。實際注射成型效果表明,改進后的成型工藝和模具結構對塑件的翹曲變形有明顯的改善作用,塑件質量達到設計要求。關鍵詞:注射成型:Moldflow;成型優(yōu)化;翹曲中圖分類號:TG241;TQ320.662文獻標識碼:A文章編號;1001—2168(2012)0

2、8—0019一o3OptimizationofwarpageintheleftinferiorguardshieldofautomobileinstrumentpanelWANGXue—hu,LIRui-sheng,SUNYu(BrillianceAutomotiveEngineeringResearchInstitute,Shenyang,LiaoningI10000,China)Abstract:Thepackingcurveofmoldingandmouldmodificationschemefortheleftinferi-orguardshieldofanaut

3、omobileinstrumentpanelwereoptimizedbyMoldflowPlasticIn-sightsoftware.Andthenthemoldingprocessandstructurewereimprovedbasedonthecomputer-aidedanalysisresultandthewarpagewasobviouslyreduced.Keywords:injectionmolding;Moldflow;optimizationofmolding;warpage1引言曲,尤其是右側的翹曲影響到左下護板與儀表板的隨著生活品質的提高、材料

4、科學的發(fā)展,人們配合。對汽車內(nèi)飾的要求也越來越高,內(nèi)飾零件的材質、觸感、氣味、做:1精細度等得到越來越多的關注?,F(xiàn)研究某汽車儀表板左下護扳的翹曲變形問題,利用注射成型分析軟件Mol越owPlasticInsight(MPI)對左’’F護扳的注射成型過程進行模擬,通過l23456789101I1213優(yōu)化得到合理的成型方案。圖1汽車儀表板左下護板2塑件結構與模型前處理實際生產(chǎn)過程中,將剛剛出模的塑件用定形工圖1為儀表板的左下護扳,材料為PP+EP.裝吲定超過12h,塑件的變形量基本滿足要求。但DM—T20,外形尺寸585mmx255mmx80mm,平均壁隨著產(chǎn)能的增加,對定

5、形:C裝的數(shù)量要求大量增厚3.0mm,結構不對稱,背面加強筋和卡扣結構較加,而且單個塑件的生產(chǎn)周期大大加長,塑件的生多。使用紀威680T注塑機注射成型,熔體溫度產(chǎn)成本隨之增加。因此對現(xiàn)有成型方案進行優(yōu)化220oC,注射壓力65MPa,保壓壓力50MPa,保壓時和修改十分必要。間15S,注射成型時,塑件右側和左下角易發(fā)生翹Moldflow分析軟件將塑件翹曲變形的原因歸為3類:①各區(qū)域的冷卻不一致;②各區(qū)域的收縮不一收稿日期:2012一o4—21。致;③各區(qū)域的取向效應。使用模流分析軟件探究作者簡介:王學虎(1985一),男(漢族),山東濟寧人,1:程師,從事塑件變形的原因,

6、先將Catia三維數(shù)據(jù)導入Mold。汽車內(nèi)飾系統(tǒng)零部件開發(fā),地址:遼寧省沈陽市張士開發(fā)區(qū)八號路l2號華晨汽車:】=程研究院內(nèi)飾:I=程室,(電活)15140180953,flowCADDoctor軟件進行必要的修復與簡化。將(電子信箱)wangxuehu@126.corn。原始模型中小于1.5mm的圓倒角和斜倒角去除,能模具工業(yè)2012年第38卷第8期夠人人減少分析時間、提高網(wǎng)格質量,同時也能夠保證分析的準確性?。方案l方案2方案33保壓方案及其優(yōu)化R塑件原始成型方案的翹曲分析結果如圖2所出示,塑件長度方向上的翹曲變形比較明顯,Z向最人翹曲鬣l(xiāng)2.08mm,翹曲量和翹曲方

7、向均與實際塑件在檢具上的檢查結果基本一致。通過分析翹曲的原岡得知,塑件變形主要由各區(qū)域的收縮不一致引保壓時間/s起。查看體積收縮率分析結果,發(fā)現(xiàn)塑件火部分區(qū)圖3保壓曲線優(yōu)化域的收縮率在7%左右,澆口處收縮較火。另外,通過查看塑件長度方向不同位置的冷卻時間,發(fā)現(xiàn)塑收縮率很小,局部收縮率為負值,該成型方案容易件大部分的冷卻時間為16s,澆口處的冷卻時間為引起塑件內(nèi)應力過大,甚至發(fā)生脹模,因此在該方21s,而實際的保壓時間為15s。綜上得知,現(xiàn)有的案的基礎上應適當降低保壓壓力。保壓方案并不能滿足塑件的成型要求,為降低塑件經(jīng)過進一步優(yōu)

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