擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的標定與改進

擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的標定與改進

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1、文章編號:1009—9441(2013)03-0022—04擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的標定與改進口口芋艷梅,董志強,李文宇(山西職業(yè)技術學院,山西太原030006)摘要:通過對某公司10000t/d熟料生產線水泥磨系統(tǒng)進行標定和前期的水泥磨篩析曲線分析,對影響粉磨系統(tǒng)生產能力的因素進行了研究,提出了相應的改進措施。生產數(shù)據表明,改進后效果良好。關鍵詞:擠壓聯(lián)合粉磨;標定;篩析鑿線;輥壓機;球磨機中圖分類號:TQ172.6文獻標識碼:A引言擠壓聯(lián)合開流磨系統(tǒng)作為輥壓機配套球磨機的水泥生產工藝,是目前已趨于成熟的工藝系統(tǒng),由于采取了磨前預破碎,入磨物料細

2、度與傳統(tǒng)工藝相比大大降低,通過“多碎少磨”,減輕了球磨機負擔,提高了水泥粉磨效率¨屯]。然而,由于粉磨效率涉及到設備及操作參數(shù)等諸多因素,要有效地提高整個系統(tǒng)的生產能力,需綜合分析各種因素,并進行全面優(yōu)化。筆者通過對某公司水泥粉磨系統(tǒng)進行標定和水泥磨篩析曲線分析,對影響系統(tǒng)生產能力的因素進行了研究,提出了相應的改進措施,并進行了生產驗證。1系統(tǒng)運行工況某公司生產規(guī)模為10000t/d熟料,配套水泥粉磨系統(tǒng)采用擠壓聯(lián)合粉磨生產工藝和設備,設計年生產能力為100萬t,工藝流程圖見圖1,主要設備見表l。表1粉磨系統(tǒng)的主要設備序號設備名稱規(guī)格、型號參

3、數(shù)l穩(wěn)流稱重倉2940x2940Q=220—320t/h;喂料粒2輥壓機HFCGl40—80度:≤80mill。3打散分級機SFboo/140處理量:220~300t/h。中4.2111×13m.Q=120~140t/h;入料粒I倉長3.82m,度:2m篩篩余<60%;入4開流水泥磨磨物料溫度:<100℃;研Ⅱ倉長2.71m,Ⅲ倉長6.0m。磨體裝載量:250t;主電機額定功率:3550kW。標定時,磨機進料總量約115t/h,含輥壓機系統(tǒng)104t/h(熟料+石膏+石灰石)和直接入磨機11t/h的粉煤灰。水泥品種為P·042.5水泥。質量控制

4、指標為:比表面積>380m2/kg,80斗m篩篩余<1.5%。進料組成為:熟料80.O%,石膏5.5%.石灰石6.0%,粉煤灰8.5%。通過調節(jié)打散機分級風輪轉速控制人磨物料的數(shù)量和細度,同樣對循環(huán)回到輥壓機的物料也起到控制作用。出磨水泥溫度為119.5℃,對磨機外殼進行噴水冷卻,同時用帶有袋收塵的磨機通風系統(tǒng)對磨機進行冷卻。從中央控制室顯示數(shù)據來看,磨機電流220~225A,功率3028kW,電壓10kV,功率因數(shù)為0.786,磨機轉速15.8r/min。輥壓機固定輥在電流26.3~30A(功率358~408kW)、活動輥在電流21.7~2

5、3.7A(功率295—323kW)時運行。2系統(tǒng)標定2.1標定方法(1)在典型操作條件下,磨機平穩(wěn)運行一段時間,記錄數(shù)據,對輥壓機以及打散機回路系統(tǒng)采樣。取下列點處的樣品:①出輥壓機的物料;②打散機回粉;③輥壓機產品;⑤人磨物料。(2)急停后,對磨機內部進行檢查和取樣。取軸向樣本11個,其中I倉3個樣本,Ⅱ倉3個樣本,Ⅲ倉5個樣本進行0.045~10.0mm范圍的篩分分圖1水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程析?!?2。Research&ApplicationofBuildingMaterials2.2輥壓機標定結果(1)由喂料量104t/h與輥壓機功率69

6、2kW,可算得輥壓機的單位功耗為6.7kW·h/t。按(1)式計算循環(huán)負荷率(現(xiàn))∞]。觀(%)=暑×100(1)【,一,式中:一出輥壓機的物料細度,80斗m篩篩余83.2%:卜出打散機的細粉細度,80斗m篩篩余63.6%:6——回輥壓機的粗粉細度,80“m篩篩余95.2%。計算得輥壓機的循環(huán)負荷率為163%,求得總進料為170t/h,輥壓機單位電耗為4.1kW·h/t,這與一般情況下輥壓機電耗2.5~3.5kW·h/t相比偏高。一般而言,運行狀況好的輥壓機工作功率大約是裝機功率的60%~80%。該輥壓機的工作功率約為692kW,而裝機功率為

7、l260kW(2×630kW),只有裝機功率的55%左右。(2)輥壓機的運行情況穩(wěn)定,但活動輥與固定輥的輥間距較大;中心位置的機械限位塊存在著限制活動輥向固定輥運動的現(xiàn)象。根據觀察,輥間隙在21~46mm之間波動,意味著兩輥發(fā)生“傾斜”。其原因是:物料在輥表面分布不均;輥表面磨損;壓力補償未起作用;更嚴重的情況是輥出現(xiàn)機械故障(兩輥軸線不平行)。(3)通過對輥壓機產品進行粒度分析,發(fā)現(xiàn)產品較粗,高于正常水平,且計算得到的輥壓機總效率較低,表明輥壓機負荷不足。其原因,主要是由于缺乏“壅塞式”進料和輥壓較低造成的。2.3球磨機標定結果2.3.1倉

8、內情況磨內各倉的情況見表2。2.3.2磨內篩析曲線在磨內軸向取樣繪制篩析曲線,見圖2,樣本編號表示各倉取樣點。2.3.3結果分析(1)出磨水泥45¨m篩篩余為8.7

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