資源描述:
《2019設(shè)備大修、技改回顧及工作總結(jié)》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、設(shè)備大修、技改回顧及工作總結(jié)根據(jù)集團對應(yīng)城公司二〇〇五年大修、技改工作安排,應(yīng)城公司年初成立了大修、技改專班,深入車間,調(diào)查摸底,初步收集了大修、技改項目,在反復(fù)協(xié)商,請示匯報的基礎(chǔ)上,于20XX年四月三十一日擬定了大修、技改項目,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。集團于二月四日和六月二日三次發(fā)文,對應(yīng)城公司四項技改項目、及公司內(nèi)定的大修、技改項目的請示進行了批復(fù)。根據(jù)批準(zhǔn)的項目,技術(shù)設(shè)備處迅速對項目進行的整理,并提出了材料計劃報供應(yīng)處,第一批材料于五月二十八日回廠。整個大修、技改工程分三階段,第一階段對制鹽二車間六個大項的設(shè)備進行了預(yù)制。在
2、設(shè)備制作過程中,技術(shù)設(shè)備處始終有人現(xiàn)場監(jiān)督,督促制作、焊接人員按規(guī)定要求進行施工,保證了設(shè)備的制作質(zhì)量,同時在材料的使用方面,督促制作人員盡力提高材料的利用率,減少材料的浪費,如罐頂?shù)闹谱?,在整體拼裝到位后,將切割下的材料連接至所缺部分。隨后,第三階段材料陸續(xù)回廠,設(shè)備的制作也隨即展開。7月12日,第一階段大修、技改工作開始。維修車間分三班同時施工,集中主要力量對蒸發(fā)罐罐及二次蒸汽管的安裝進行重點突破,13日拆下舊罐及二次蒸汽管,修齊割縫,并用50T吊車吊裝新罐頂?shù)轿唬c焊、加固,15日,120T吊車吊二次蒸汽管,下午19:
3、20全部到位,16日,根據(jù)焊接工作量十分艱巨的實際問題,外請焊工10人,加班搶焊,于18日全部焊接完畢。與此同時,洗鹽槽、閃發(fā)桶的安裝也相繼展開,車間內(nèi)自主檢修項目亦緊張進行,所有項目全部于19日晚完工。20日早,開始對整個系統(tǒng)進行漫罐試壓、酸洗、補漏、清理現(xiàn)場垃圾,21日早6:00由制鹽一車間倒換到二車間開車。由于1#鍋爐的進度和質(zhì)保原因,于21日早4:30開始烘爐,22日早8:00完畢并開爐,整個階段工期10天,其中制鹽系統(tǒng)僅7天,比原計劃提前2天。8月1日,第二階段大修、技改工作開始進行,由于制鹽三車間和熱電二車間的客
4、觀原因,只對熱電動力系統(tǒng)的部分水冷壁管更換,爐墻部分砌筑和返料器進行修理,制鹽三車間未列大修、技改項目,只是根據(jù)制鹽系統(tǒng)狀況更換了部分鹵水管道,Ⅰ效加熱室上錐,Ⅱ效鹽腳下部,Ⅲ效循環(huán)管出口喇叭段,運轉(zhuǎn)設(shè)備進行了配件更換,整個工期11天,其中制鹽工期7天,完工后于8月11日9:00開車。第三階段大修、技改工作主要集中在制鹽一車間,其中在8月23日接到食用鹽生產(chǎn)許可證驗收通知,于28日決定對與鹽接觸的設(shè)備和管道進行更換,這樣,增加了6個項目,即浮洗器、喂料槽、干燥床床層以上、貯鹽斗、離心機下鹽斗管道及部分鹽漿管道,全部更換為耐腐
5、蝕的不銹鋼或納米材料。9月2日回增加部分項目的材料后,開始制作浮洗器和喂料槽。9月12日大修、技改工作正式打響,由于工作量和時間的緊迫性,將鹽腳安裝、主蒸汽管的更換外包,以減輕人員不足的工作壓力。經(jīng)過全部參戰(zhàn)人員的精心施工,于9月20日全部完工,其中制鹽部分9月20日完工并進行進水試壓,21日補漏,中午制鹽一車間開車,下午4:00回離心機下料斗,連夜安裝投入使用?;仡櫲齻€階段的大修、技改工程,其特點是任務(wù)重、時間跨度長,全體參戰(zhàn)人員均付出了巨大精力。尤其是第一階段,氣溫高達38℃,長時間在太陽底下曝曬,連走路都困難,有的人鬧
6、肚子,還有的人出現(xiàn)了中暑的征兆,但他們?nèi)匀粓允貚徫?,忘我工作,為大修、技改工作的完成作出了巨大貢獻。在大修準(zhǔn)備階段,技術(shù)設(shè)備處拿出了七張施工圖紙,對集團的鹽腳設(shè)計圖多次與總部聯(lián)系,商討技術(shù)問題,如材質(zhì)問題,在6月14日寄來的圖紙中,外殼材質(zhì)為Q235/316L復(fù)合板,由于復(fù)合板材料訂貨周期較長,制作要求時間也要30天以上,不能滿足計劃安裝時間,經(jīng)請示集團同意用316L板,從而加快了材料購置速度,保證了設(shè)備的制作時間;在鹽腳設(shè)計尺寸上,由于設(shè)計的長度比原鹽腳長度長300-580mm,使排污管無法在排鹽平臺上安裝,多次請示后,集
7、團未批準(zhǔn)將長度縮短,從而將排污管安裝至排鹽平臺下面,致使管道安裝不盡合理,在某種程度上,對排鍋巴有一定影響。待新平臺澆筑成功后,再作更改,最大限度滿足排鍋巴要求,在加料管上,設(shè)計圖上的Ⅲ、Ⅳ效分別為φ108、φ133,偏大,而Ⅲ、Ⅳ效由于是轉(zhuǎn)料的較后位置,加上1#旋流器的頂流液的回入,加鹵量較Ⅰ、Ⅱ較小得多,如以控制閥門的開啟度,勢必影響管道的暢通,因而,技術(shù)設(shè)備處經(jīng)過論證,將Ⅲ、Ⅳ效加料環(huán)管更改為φ89管道,一是減少了制作難度,二是節(jié)約了材料,三是有利于操作。對浮洗器的更新,原設(shè)備的尺寸偏小,洗鹽時間偏短,特別是在擴能后,
8、明顯不利于鹽質(zhì)的穩(wěn)定,因此,技術(shù)設(shè)備處反復(fù)研究、設(shè)計,將其直徑增大為φ1500/φ2200,從而增加了容積,延長了洗鹽時間,加大了介質(zhì)的處理量,對提高鹽質(zhì)十分有利。對干燥床,由于食用鹽許可證的要求,材質(zhì)必須是不銹鋼,原打算以δ8碳鋼板作基材,內(nèi)襯δ2不銹鋼,由于基材和內(nèi)襯的先后施工,相當(dāng)于