優(yōu)化電牽引采煤機滾筒調(diào)高的液壓系統(tǒng).doc

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時間:2020-03-15

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1、電牽引采煤機是在過去液壓牽引采煤機基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種新型采煤機,它與過去液壓牽引采煤機相比,除了在控制和牽引方式有重大改進(jìn)外,其余基本上保留了液壓牽引采煤機的結(jié)構(gòu)形式,特別是其滾筒調(diào)高系統(tǒng)仍保留液壓牽引采煤機的調(diào)高系統(tǒng)(液壓牽引的MXG-375、MXG-475、MXG-500型采煤機及電牽引的MXG-50OE型采煤機都用同樣的液壓調(diào)高系統(tǒng)),滾筒調(diào)高液壓系統(tǒng)原理如圖1所示。以西安煤礦機械廠生產(chǎn)的blXC,-500E電牽引采煤機為倒,其調(diào)商液壓系統(tǒng)的工作介質(zhì)為礦物油,系統(tǒng)的額定壓力25MPa,流量22L/min,調(diào)高泵的型號為CBK10,控制換向闊為三位四通電液換向滑閥。

2、圖1滾筒調(diào)膏的液壓系統(tǒng)圖2現(xiàn)有的液壓系統(tǒng)存在的問題1)調(diào)高液壓系統(tǒng)工作介質(zhì)是礦物油,系統(tǒng)在井下運行中存在事故隱患。由于采煤機在井下工作時,周圍存在瓦斯等易燃、易爆的氣體,這就要求礦井下的設(shè)備的液壓系統(tǒng)盡量少使用易燃的礦物油,麗使用經(jīng)濟性、環(huán)保性、難燃性好的乳化液或純水作為工作介質(zhì)。目前國外發(fā)達(dá)國家的井下采煤設(shè)備基本上實現(xiàn)了無油化,因此,礦井下采煤設(shè)備液壓系統(tǒng)的無油化是今后的一個發(fā)展方向。2)調(diào)高液壓系統(tǒng)的換向滑閥有時出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。為了操作可靠和方便,采煤機滾筒調(diào)高的換向閥組常采用電動和手動兩種控制方式,由于有控制手把存在,其閥芯和f圉孔都設(shè)計得較長,加工時容易出現(xiàn)直線度誤

3、差,因此使其在工作中出現(xiàn)液壓卡緊與機械卡緊的概率增加。3)采煤機結(jié)構(gòu)布置不夠緊揍。MXG-N)OE型電牽引采煤機是在MXG-500型液壓牽引采煤機基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,過去液壓牽引采煤機的牽引驅(qū)動泵和滾筒調(diào)高泵及液壓控制閥組都安裝在機身的液壓箱內(nèi),液壓箱占據(jù)采煤機很大一部分體積,從各部件的功效來看,液壓箱在液壓牽引采煤機中的作用非常突出,即它是采煤機牽引系統(tǒng)和調(diào)高系統(tǒng)的心臟。發(fā)展成電牽引煤機后,仍保留液壓箱,液壓箱地位就沒有過去那么突出了,液壓箱內(nèi)只安裝有滾筒調(diào)高的泵及調(diào)高液壓控制閥組,液壓箱的體積雖然比過去的小了,但仍占有很大體積,這樣就使整個采煤機結(jié)構(gòu)布置顯得不夠緊湊。3

4、電牽引采煤機滾筒液壓調(diào)高系統(tǒng)的改盎針對上述存在的問題,某廠在新設(shè)計的MXG-500/4.5H電牽引采煤機進(jìn)行了改進(jìn),主要表現(xiàn)在如下2個方面:1)調(diào)高系統(tǒng)液壓介質(zhì)改用乳化液。即與采煤調(diào)高系統(tǒng)液壓支架共用一個供液源。這樣就可甩掉MXG-50OE上液壓箱,使采煤機機身的縱向尺寸減少80cm,總體積減少12%左右。目前采煤工作面液化液泵的主要型號是XRB3,它的功率為75kW,流量90L/min,工作壓力35MPa。而采煤機滾筒調(diào)高液壓系統(tǒng)需要的壓力P=25MPa,Q=22L/min,改進(jìn)后,壓力源完全能滿足要求。2)調(diào)高液壓控制閥組改用C型換向球閥組。乳化液是95%-97%的水

5、與3%-5%的乳化油組成的水包油型混臺物,工作介質(zhì)的黏度是礦物油秸度的1/15-1/35,調(diào)高系統(tǒng)采用乳化液后,工作介質(zhì)的秸度大幅度降低。原來調(diào)高滑閥組的密封是以間隙來密封的,這樣會存在大的泄露,原來調(diào)高滑閥組無法適用乳化液介質(zhì)的要求。再一個問題就是閥組防銹問題,所用的乳化液屬于水包油型乳化液,雖然它在配制時加有防銹劑,但還存在銹蝕作用。根據(jù)閥組要解決的問題,通過對選用的不同類型的調(diào)高閥組進(jìn)行的充分試驗論證,最后采用通徑為10mm的兩個C型電磁換向球閥,組合成Y型三位四通換向閥,來代替過去的滑閥組,采用球閥組合后的調(diào)高液壓系統(tǒng)原理如圖2所示。C型電磁換向球閥的額定壓力為3

6、1.5MPa,流量為36L/min,閥體采用防銹處理后,完全能滿足采煤機滾筒調(diào)高的要求。圖2改進(jìn)后滾筒調(diào)高的液壓系統(tǒng)圖4改進(jìn)后調(diào)高閥組的特點C型電磁換向球閥的結(jié)構(gòu)如圖3所示。與過去電磁換向閥相比,C型電磁換向閥有如下特點。圖3C型二位三通換向球閥①工作壓力高,壓力都能達(dá)31.5加:特別適應(yīng)中高壓操作狀態(tài)。②密封性好,泄漏少,球f圉處于封閉狀態(tài)時無泄露。③克服了滑閥型閥芯因停留時間過長可能卡死的缺點,對污染不敏感,有良好換向性。④使用介質(zhì)的黏度范圍大,運動黏度范圍為1~380?/s,介質(zhì)可以是水和礦物油。⑤閥體結(jié)構(gòu)簡單,球閥換向采用電磁鐵推動閥桿,動作簡單,推力大。不僅工作

7、壓力高,而且允許背壓高達(dá)20MPa。⑥換向時間短,頻率高。對采煤機調(diào)高系統(tǒng)的這種流量小的場合特別適用。MXG-500/4.5H電牽引采煤機實現(xiàn)了上述改進(jìn),使采煤機體積減少了12%左右,制造成本下降了6%左右,它的改進(jìn)成功,不但為采煤機調(diào)高液壓系統(tǒng)使用乳化液開了個先河,而且為井下采煤機無礦物油化邁出了重要的一步,值得大力推廣。無錫液壓

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