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《紗錠卸料plc控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、2015年11月機(jī)械設(shè)計(jì)與制造工程N(yùn)OV.2015第44卷第11期MachineDesignandManufacturingEngineeringVo1.44No.11DOI:10.3969/j.issn.2095—509X.2015.11.012紗錠卸料PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)徐連強(qiáng)(無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇宜興214206)摘要:為了改變傳統(tǒng)紡絲生產(chǎn)中紡絲繞滿錠子后需人工把成品絲錠放到儲(chǔ)料格里,勞動(dòng)強(qiáng)度大、效率低的問題,采用可編程邏輯控制器控制機(jī)械手,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)卸載成品絲錠并存放到指定位置。系統(tǒng)得電后進(jìn)行自檢并完成各工作部件的初始化,當(dāng)傳感
2、器檢測(cè)到有可卸載的成品絲錠時(shí)機(jī)械手進(jìn)行抓取,然后把成品絲錠放到空的儲(chǔ)料格中,動(dòng)作完成后機(jī)械手自動(dòng)回到初始位置,等待下一次抓取。生產(chǎn)實(shí)踐證明,該控制系統(tǒng)節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。關(guān)鍵詞:絲錠;可編程邏輯控制器;機(jī)械手;自動(dòng)卸料中圖分類號(hào):TP273文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):2095—509X(2015)11—0051一O3目前,紡織企業(yè)采用的卸料方式通常為人工卸儲(chǔ)料格料,工作過程是紗錠上繞滿紡絲后,有料傳感器檢機(jī)械手—測(cè)到料滿并報(bào)警,工人把紗錠取下放到送料車?yán)?,?乜廠10移送到儲(chǔ)料格后把紗錠放到相應(yīng)的儲(chǔ)料位置。二一JI1人工卸料方式
3、勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且容易對(duì)人造成—、n傷害,出現(xiàn)不良產(chǎn)品的概率增加,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加、生產(chǎn)效率下降,因此需要設(shè)計(jì)一套控制系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)卸料和運(yùn)料。1卸料裝置機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)l一出料口傳感器;2一機(jī)械手前限位傳感器;3一機(jī)械手后限位傳改進(jìn)后的卸料裝置機(jī)構(gòu)由機(jī)械手、直線導(dǎo)軌、感器;4一機(jī)械手上限位傳感器;5一機(jī)械手下限位傳感;6一直線導(dǎo)拖鏈、氣動(dòng)電磁閥、儲(chǔ)料格等組成,機(jī)械手由可編程軌原點(diǎn)傳感器;7一機(jī)械手旋轉(zhuǎn)右限位;8一機(jī)械手旋轉(zhuǎn)左限位;9—3樓傳感器;lO—_2樓傳感器;1l一1樓傳感器;l2—1格傳感器;邏輯控制器(PLC)控制,完成取料、送料、卸料
4、等工13—2格傳感器;14—3格傳感器;15—4格傳感器作。在獲得傳感器的輸入信號(hào)后,PLC能實(shí)現(xiàn)開關(guān)圖1改造后控制裝置示意圖邏輯、模擬、定時(shí)和順序等控制?。由PLC控制的機(jī)械手在自動(dòng)完成取料、運(yùn)料、卸料等動(dòng)作后回到2)I/O分配與PLC接線圖。軌道原點(diǎn)處(初始位置)。改裝完成后的紗錠卸料在分配好PLC的地址后,編制完成輸入/輸裝置機(jī)構(gòu)如圖1所示。出分配表或者畫好輸入/輸出端子的接線圖后就可以進(jìn)行PLC的程序設(shè)計(jì),同時(shí)可進(jìn)行控制柜或2控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)操作臺(tái)的設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)施工。1)PLC的選擇。PLC的輸入信號(hào)來自于傳感器和開關(guān)按鈕。PLC結(jié)
5、構(gòu)為整體模塊,在硬件的設(shè)計(jì)上相對(duì)較紗錠卸料裝置上的有料傳感器為接近開關(guān),是利用簡(jiǎn)單。通過對(duì)系統(tǒng)控制要求的分析,可知用于控制接近開關(guān)的敏感特性來識(shí)別物體是否接近,并輸出紗錠卸料的I/O點(diǎn)有31個(gè),根據(jù)輸入、輸出口的總相應(yīng)的開關(guān)信號(hào);直線導(dǎo)軌原點(diǎn)使用的是一個(gè)點(diǎn)數(shù)要求再適當(dāng)留有余量,選用三菱FX一48MR無觸點(diǎn)的電感式傳感器,用于提供機(jī)械手直線運(yùn)動(dòng)型PLC,可滿足設(shè)計(jì)要求。的起始點(diǎn)信號(hào);機(jī)械手上、下、左、右、前、后的限位收稿日期:2o15—09—02作者簡(jiǎn)介:徐連強(qiáng)(1973一),男,河南羅山人,無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院講師/工程師,碩士,主要研究
6、方向?yàn)闄C(jī)電工程?!?l·2015年第44卷機(jī)械設(shè)計(jì)與制造工程開關(guān)是磁性開關(guān);儲(chǔ)料格的1格、2格、3格、4格的表I控制系統(tǒng)I/0分配表位置傳感器也采用限位開關(guān);儲(chǔ)料格的1樓、2樓、(輸入點(diǎn))信號(hào)名稱、(輸出}點(diǎn))信嗝號(hào)名稱伺、3樓用的傳感器是電感式傳感器。機(jī)械手的動(dòng)作XO有料傳感器Y0機(jī)械手氣缸伸出由氣動(dòng)電磁閥驅(qū)動(dòng),機(jī)械手在導(dǎo)軌上的移動(dòng)由步進(jìn)x1導(dǎo)軌原點(diǎn)傳感器Y1機(jī)械手氣缸縮回電機(jī)驅(qū)動(dòng)。該卸料裝置設(shè)置了3個(gè)按鈕,分別是自X2機(jī)械手前限位Y2機(jī)械手氣缸向上檢按鈕、啟動(dòng)按鈕和停止按鈕。系統(tǒng)得電后,按下)【3機(jī)械手后限位Y3機(jī)械手氣缸下降x4機(jī)械
7、手上限位Y4機(jī)械手氣缸旋轉(zhuǎn)向左自檢按鈕,機(jī)械手自動(dòng)完成動(dòng)作是否到位等檢測(cè);)(5機(jī)械手下限位Y5機(jī)械手氣缸旋轉(zhuǎn)向右按下啟動(dòng)按鈕,機(jī)械手自動(dòng)回到導(dǎo)軌原點(diǎn)準(zhǔn)備就x6機(jī)械手左限位Y6機(jī)械手移動(dòng)電機(jī)向左緒;按下停止按鈕,機(jī)械手在任意位置停止動(dòng)作并X7機(jī)械手右限位Y7機(jī)械手移動(dòng)電機(jī)向右XIO機(jī)械手導(dǎo)軌限位YIO機(jī)械手放料電機(jī)向上回到初始位置。整個(gè)裝置還設(shè)有2個(gè)信號(hào)燈,當(dāng)供X111格限位YI1機(jī)械手放料電機(jī)向下料口來料或儲(chǔ)料格滿時(shí),相應(yīng)的信號(hào)亮起。X122格限位Y12出料口有料指示燈PLC控制系統(tǒng)I/O分配表見表1,PLC接線圖X133格限位Y13儲(chǔ)
8、料格滿指示燈X144格限位如圖2所示。X151樓限位X162樓限位3控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)X173樓限位X20自檢按鈕控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)主要包括控制流程設(shè)計(jì)、X21停止按鈕梯形圖設(shè)計(jì)。X22啟動(dòng)按鈕