煅燒溫度和時(shí)間對熟料質(zhì)量的影響.doc

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1、煅燒溫度和時(shí)間對熟料質(zhì)量的影響純閱讀作者:劉天振單位:淮海中聯(lián)水泥有限公司來源:發(fā)布日期:2013-08-15影響熟料質(zhì)量方面因素很多,但熟料在窯內(nèi)煅燒是最重要環(huán)節(jié)之一。熟料礦物形成實(shí)際上是在液相量出現(xiàn)以后進(jìn)行的?! ∮绊懯炝腺|(zhì)量方面因素很多,但熟料在窯內(nèi)煅燒是最重要環(huán)節(jié)之一。熟料礦物形成實(shí)際上是在液相量出現(xiàn)以后進(jìn)行的。液相主要有氧化鐵、氧化鋁、氧化鈣所組成(包括其他次要組分氧化鎂、氧化鉀、氧化鈉等),在高溫液相作用下,C2S逐漸溶解于液相中與f-cao化合成C3S,隨著溫度升高和時(shí)間延長,C3S晶核不斷形成,小晶體逐漸長大,最終形成阿里特晶體。完成熟料的燒結(jié)過程。

2、  實(shí)踐證明,C3S的生成,如果熟料配料時(shí)三率值KH、N、P適當(dāng),生料成分穩(wěn)定的條件下,主要取決于熟料煅燒溫度、液相量、液相性質(zhì)以及形成晶體反應(yīng)時(shí)間。本文重點(diǎn)介紹熟料煅燒溫度和晶體反應(yīng)時(shí)間對熟料強(qiáng)度的影響?! 』春V新?lián)水泥(287.08元/噸,0%)有限公司2#窯是由南京凱盛水泥設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),2005年3月投產(chǎn)的5000t/d熟料生產(chǎn)線,2007年8月公司利用現(xiàn)有1條日產(chǎn)5000t/d熟料生產(chǎn)線的窯尾、窯頭廢氣余熱,配套建設(shè)了1*9MW的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。??????該廠3、6、7月份窯系統(tǒng)工藝參數(shù)平均臺帳(一)  6月與3月份工藝參數(shù)對比。CO平均值下降-44.1

3、2ppm。二次風(fēng)溫上升+25.2℃.f-cao合格率上升+5.81%,在同等喂料量情況下窯速降低-0.3rpm,主窯皮長度增加+3.10m;由于窯皮厚度較3月份降低(見表五)。窯內(nèi)填充率下降窯功率同比降低-120A。其它參數(shù)無明顯變化。熟料3天、7天、28天強(qiáng)度分別增加+1.38Mpa、+5.59Mpa、+4.19Mpa,液相量略有增加+0.1%。通過參數(shù)對比分析:CO平均值下降和二次風(fēng)溫以及f-cao合格率上升,都能說明窯系統(tǒng)通風(fēng)狀況較好,二、三次風(fēng)比例合適,窯內(nèi)煅燒溫度同比較高;在同等喂料量情況下由于窯速降低和主窯皮長度增加,延長了熟料在窯內(nèi)煅燒時(shí)間,使熟料礦物

4、結(jié)晶更加完全,熟料強(qiáng)度提高明顯?! ?月與7月份工藝參數(shù)對比。CO平均值持平。二次風(fēng)溫分別上升+15.0℃.f-cao合格率上升+9.23%,在同等喂料量情況下窯速相同,主窯皮長度增加+0.8m;窯皮厚度值持平(見表五),其它參數(shù)無明顯變化。熟料3天、7天、28天強(qiáng)度分別增加+1.18Mpa、+2.29Mpa、+1.89Mpa,液相量略有增加+0.04%。通過參數(shù)對比分析:CO平均值持平和二次風(fēng)溫以及f-cao合格率上升,都能說明窯系統(tǒng)用風(fēng)狀況合適,窯內(nèi)煅燒溫度保持較高;主窯皮長度略有增加,說明通過適當(dāng)延長主窯皮長度,來延長熟料在窯內(nèi)煅燒時(shí)間,熟料強(qiáng)度會有所改善?!?/p>

5、 一、熟料煅燒溫度、液相量  液相出現(xiàn)溫度,即系統(tǒng)最低共融溫度與組分的成分和性質(zhì)有關(guān)。在CaO-Si2O3-Fe2O3四元系統(tǒng)中,最低共融溫度1338℃,由于生料中含有氧化鎂、氧化鉀、氧化鈉等次要組分,因此最低共融溫度1250℃,1260℃液相開始出現(xiàn),1300--1450℃C3S開始形成,1450℃以上C3S形成非常迅速。此溫度稱之熟料煅燒溫度。隨著溫度上升,液相量逐漸增加,粘度降低。有利益熟料C3S形成,熟料質(zhì)量較好。但過高的液相量會給煅燒操作帶來困難,如結(jié)大塊、結(jié)圈或燒流損壞設(shè)備等。一般熟料在煅燒階段液相量為20--30%。因各企業(yè)系統(tǒng)工況和設(shè)備差異,液相量的

6、確定要根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行控制。在正常溫度下液相量一般控制在22-26%。在系統(tǒng)工況正常情況下,液相量可偏中上限控制,這樣有利于C3S形成,我廠液相量控制在25-26.5%?! 谋硪粚Ρ确治隹梢缘贸?,6月份窯系統(tǒng)二風(fēng)溫提高和熟料f-cao合格率上升,表明窯內(nèi)煅燒溫度的提高。保證和適當(dāng)提高窯內(nèi)煅燒溫度對熟料質(zhì)量有利?! ∈炝显诟G內(nèi)煅燒溫度與生料易燒性、噴煤管設(shè)計(jì)、煤粉質(zhì)量等都有關(guān)系;系統(tǒng)用風(fēng)是否合理(總風(fēng)量大小、二、三次風(fēng)比例)對窯內(nèi)溫度也有不同程度影響。所以窯內(nèi)溫度合理掌握,在生產(chǎn)運(yùn)行中需要多方面考慮,根據(jù)某一因素變化作適當(dāng)調(diào)整,在動態(tài)中尋找平衡,且不可死板硬套

7、?! ∥覐S在保證窯內(nèi)煅燒溫度方面有以下措施:  1、在控制煤粉質(zhì)量方面  我公司使用的是國產(chǎn)噴煤管,煤工業(yè)分析(表二)根據(jù)生產(chǎn)需要我們制定了煤粉與細(xì)度對應(yīng)關(guān)系(表三),緩解因煤粉水分上升帶來的不利影響。當(dāng)煤粉Aad上升時(shí),煤粉細(xì)度也適當(dāng)降低?! ≡谠核殖瞿C(jī)設(shè)計(jì)要求時(shí),為降低煤粉水分,在保證磨機(jī)安全運(yùn)行基礎(chǔ)上,可根據(jù)原煤揮發(fā)份適當(dāng)提高磨機(jī)出口溫度進(jìn)行規(guī)范:見(表四)  2、保障總風(fēng)量與料量合理配合,在窯系統(tǒng)達(dá)到或超過設(shè)計(jì)產(chǎn)能后控制依據(jù):C1旋風(fēng)筒出口O2含量:1.9-2.5%;CO含量:≤350ppm;C1出口溫度在≤330℃?! ?、二、三次風(fēng)比例配合問

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