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《中馬村礦選煤廠末煤重介系統(tǒng)技術(shù)改造分析.pdf》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、Vo1.19.No.10第19卷第1O期中國礦業(yè)2010年1O月CHINAMININGMAGAZINE0ct2010中馬村礦選煤廠末煤重介系統(tǒng)技術(shù)改造分析孫海滔(煤炭科學(xué)研究總院唐山研究院,河北唐山063012)摘要:本文針對中馬村礦選煤廠末煤重介系統(tǒng)存在的問題進行論述分析,針對問題提出具體的解決方案,確定最終的工藝流程,并對改造前后經(jīng)濟效益進行分析。關(guān)鍵詞:粗煤泥;改造;工藝流程;經(jīng)濟效益中圖分類號:TD942文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1。04—4051(2010)10—0077—04Conversionoffinecoaldensemediumsystemin
2、ZhongmacuncoalpreparationplantanalysisSUNHai~tao(ChinaCoalResearchInstituteTangshanBranch,Tangshan063012,China)Abstract:ThisarticleanalyzestheexistingproblemsoffineCoa1DenseMediumSysteminZhongmacuncoalpreparationplant,{indsthesolutionfortheproblem,determinesthefinalprocessandBeforean
3、daf—tertheeconomiceffectivenessanalysisofthetransformation.Keywords:crudeslime;transformation;process;economiceffectiveness中馬村礦選煤廠為礦井型選煤廠,末煤重介系選,灰分過高只能摻人中煤,造成資源的嚴(yán)重浪統(tǒng)設(shè)計能力為0.50Mt/a。原工藝:13~0ram級末費。根據(jù)該廠實際生產(chǎn)情況,粗煤泥通過分級旋原煤經(jīng)0.5mm脫泥,篩上物去混料桶,由泵打至流器及高頻篩回收,回收后摻入中煤。由于分級三產(chǎn)品重介旋流器,分選出末精煤、中煤、矸石設(shè)備對粗煤泥
4、的分選作用較弱,導(dǎo)致回收的粗煤三種產(chǎn)品。粗煤泥經(jīng)高頻篩回收摻人中煤,細(xì)粒泥灰分較高,不能滿足精煤灰分要求,只能將回煤泥進入浮選。浮選精礦經(jīng)加壓過濾機過濾摻入收的粗煤泥摻入中煤,造成資源的浪費和企業(yè)經(jīng)末精煤,浮選尾煤經(jīng)濃縮壓濾,落地地銷。濟效益的降低。如果勉強將回收的粗煤泥摻入精但隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展,市場對煤炭的需煤,為了保證精煤灰分,就要降低主洗精煤灰分,求不斷擴大,煤炭價格不斷上揚。原末煤重介系使其背灰,這樣會嚴(yán)重影響精煤產(chǎn)率。統(tǒng)存在以下突出問題:①煤泥含量較大,原有煤(2)末煤重介系統(tǒng)存在介耗大,脫介設(shè)備處泥處理系統(tǒng)回收能力不足,粗煤泥灰分較高,無理能力不
5、足等現(xiàn)象。根據(jù)該廠的實際生產(chǎn)及煤質(zhì)法利用,造成資源的嚴(yán)重浪費,不僅使企業(yè)經(jīng)濟情況:原工藝中原煤經(jīng)篩孔為0.5mm振動篩脫效益的降低,還制約了市場的多層次拓展。②原泥,篩上物有壓給人p850/600的三產(chǎn)品旋流器分有末煤重介系統(tǒng)存在介耗大,脫介篩處理能力不選,由于該礦原煤粒度較細(xì),3~0.5ram含量占足,加大了生產(chǎn)成本,降低了選煤廠的經(jīng)濟效益。39.02,一0.5mm含量占19.8%,導(dǎo)致脫泥篩1選煤廠存在問題分析脫泥效果很差,篩上產(chǎn)品中+0.5mm含量一般在中馬村礦選煤廠改造前的原則工藝流程見圖15左右。為了提高脫泥效率,不得不加大噴水1,主要存在如下問題:量
6、,而由于篩縫只有0.5mm,加大噴水量又造成(1)煤泥含量較大,粗煤泥得不到有效的分篩上物料水分太高甚至跑水、從而降低已調(diào)節(jié)好的合介密度,造成分選密度控制難度加大、分選收稿日期:2010一O4—27效果波動,且合介分流大,同時磁選機由于選型作者簡介:孫海滔(1979一),男,河北平泉人,助理工程師,及結(jié)構(gòu)等因素有嚴(yán)重的跑介現(xiàn)象,介質(zhì)凈化回收2003年畢業(yè)于太原理工大學(xué)礦物加工工程專業(yè),現(xiàn)就職于煤炭科差。目前使用的磁選機與正常煤用磁選機存在很學(xué)研究總院唐山研究院設(shè)計工程中心,主要從事選煤廠設(shè)計工作。大的差別:①在尾礦排料方式上是從磁選滾筒的中國礦業(yè)第l9卷正下方,
7、缺少尾礦溢流槽;②滾筒轉(zhuǎn)速上,目前煤用磁選機僅為9~12轉(zhuǎn)/min。所以導(dǎo)致全廠介該廠使用的磁選機是36轉(zhuǎn)/min,而正常914型號耗非常高。圖1改造前選煤廠原則工藝流程2工藝改造得以改善。2.1技改方案缺點:煤泥重介旋流器單臺處理量??;入料針對選煤廠現(xiàn)狀和存在的問題,設(shè)計維持現(xiàn)壓力是常規(guī)重介旋流器的3~5倍,電耗高、磨損有主洗系統(tǒng)主體不變、僅對關(guān)鍵設(shè)備和煤泥水處大;需要使用超細(xì)粒磁鐵礦粉做介質(zhì),介質(zhì)制備、理系統(tǒng)及相關(guān)環(huán)節(jié)進行改造?;厥障到y(tǒng)復(fù)雜,介質(zhì)回收困難,介耗高、系統(tǒng)穩(wěn)(1)采用新增粗煤泥單獨分選來解決煤泥含定性差。以上因素導(dǎo)致目前我國選煤廠的大部分量較大,
8、粗煤泥得不到有效地分選。