橫管初冷器噴灑工藝的改造

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1、橫管初冷器噴灑工藝的改造  (包鋼公司焦化廠,內(nèi)蒙古包頭014010)   摘要:介紹了包鋼焦化廠對(duì)10萬m3/h煤氣凈化系統(tǒng)中初冷器噴灑工藝成功改造的情況;通過改造提高了初冷器的使用效率,解決了生產(chǎn)中的難題,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。 關(guān)鍵詞:初冷器;噴灑;工藝;改造   中圖分類號(hào):TQ522.51文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1007—6921(XX)08—0159—01   包鋼焦化廠10萬m3/h煤氣凈化系統(tǒng)凈化工藝采用的是AS循環(huán)法,即氨硫循環(huán)脫硫法,它的特點(diǎn)是水洗氨,氨脫硫。蒸氨的同時(shí)使脫硫富液得以再生變?yōu)槊摿蜇氁海笤倥c脫氨富液混合去循環(huán)脫硫[1]。在鼓風(fēng)冷凝單元,采

2、用的是5臺(tái)橫管初冷器并聯(lián)使用。原設(shè)計(jì)初冷器中段的噴灑液是由焦油氨水分離槽分離出的乳濁液進(jìn)入初冷器噴灑吸收煤氣中的萘雜質(zhì)。經(jīng)過幾年的運(yùn)行,噴灑液管道被焦油渣堵塞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,影響了正常生產(chǎn)。為此,我們進(jìn)行了改造并取得了一定的效果。   1改造前初冷器噴灑工藝存在的問題及原因分析 1.1初冷器內(nèi)噴灑液管堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重   AS流程中對(duì)焦油渣的處理分為兩步:首先焦油和氨水進(jìn)入6臺(tái)除渣器中,利用刮板將大于8mm的焦油渣清除掉;然后小于8mm的焦油渣隨焦油氨水進(jìn)入3臺(tái)焦油氨水分離槽進(jìn)行二次除渣。由于運(yùn)行多年,除渣器內(nèi)的刮板鏈條經(jīng)常斷裂,維修較困難,而焦油氨水分離槽又有不同程度的內(nèi)漏,造成焦

3、油氨水分離效果差,乳濁液中夾帶了一定量的焦油渣,致使噴灑液管道堵塞。 1.2初冷器阻力增大,清掃頻繁   由于乳濁液質(zhì)量差,噴灑效果不好,煤氣中的萘雜質(zhì)多數(shù)沉積在器壁上,增大了初冷器的阻力。為此,我們3~4天就要對(duì)初冷器進(jìn)行逐臺(tái)清掃。 1.3洗滌兩塔阻力增大   初冷器內(nèi)阻力增大,造成后序煤氣系統(tǒng)阻力增大。我們做過統(tǒng)計(jì),初冷器阻力大于1000Pa,洗氨塔和脫硫塔阻力成倍上升。 1.4油水比例失調(diào),焦油含萘指標(biāo)不達(dá)標(biāo)   因焦油氨水分離效果不好,乳濁液中夾帶的焦油渣堵塞噴灑液管,使噴灑液中焦油量少,氨水量多,油水比例失調(diào),影響吸收過程,因此焦油含萘低于10%,沒有達(dá)到工藝

4、要求。 2改造方案   初冷器噴灑效果不好的根本原因是進(jìn)入初冷器噴灑的乳濁液質(zhì)量差。通過取樣分析,發(fā)現(xiàn)乳濁液中的氨水基本不含有焦油渣而焦油中含有大量的焦油渣。因此決定,把這做為突破口,進(jìn)行以下改造: 2.1對(duì)噴灑液管進(jìn)行改造   原設(shè)計(jì)每臺(tái)橫管初冷器中段共有6根噴灑液管,每根噴灑液管上有40個(gè)孔徑為6~8mm的噴嘴。改造后每根噴灑液管上有4~5個(gè)帶有濺液盤,孔徑為14mm的噴嘴,且噴嘴之間相互錯(cuò)位,以增大噴灑液與焦?fàn)t煤氣的接觸面積,提高噴灑效率[2]。   740)this.width=740"border=undefined> 2.2對(duì)噴灑液進(jìn)行改造   原工藝

5、初冷器噴灑的乳濁液是從焦油氨水分離槽中部取出的,而現(xiàn)在我們對(duì)原工藝進(jìn)行了改造即:用5臺(tái)機(jī)械化澄清槽和3臺(tái)氨水中間槽代替原來的6臺(tái)除渣器和3臺(tái)焦油氨水分離槽。在機(jī)械化澄清槽內(nèi),焦油和氨水進(jìn)行分離,氨水進(jìn)入氨水中間槽,隨后用循環(huán)氨水泵抽出,焦油進(jìn)入冷器噴灑液中的氨水由循環(huán)氨水泵出口一條支管路輸送至中段冷凝液槽,焦油由倒油泵從焦油中間槽中倒出,經(jīng)過籠形過濾器過濾掉焦油渣后進(jìn)入中段冷凝液槽與氨水混合,按一定比例入初冷器中段噴灑焦?fàn)t煤氣和吸收焦?fàn)t煤氣中的萘雜質(zhì)。 2.3增設(shè)過濾器并改進(jìn)   蔡軍蘭為了提高乳濁液的質(zhì)量,在進(jìn)入初冷器乳濁液的管路上增設(shè)了兩臺(tái)籠形過濾器,一用一備。但由于焦油渣孔徑

6、大,過濾器內(nèi)的過濾網(wǎng)經(jīng)常被全部堵住,而為了保證生產(chǎn),有時(shí)在清掃過濾器時(shí)不得不開過濾器的交通,降低了過濾器的工作效率。因此,我們又對(duì)過濾器進(jìn)行改進(jìn)。過濾器內(nèi)的過濾網(wǎng)采用ф600mm圓筒形狀的鋼板,鋼板上有4000個(gè)ф4mm的小孔。改進(jìn)前判斷過濾網(wǎng)是否堵塞的方法是通過人工觸摸噴灑液管壁,但在實(shí)際生產(chǎn)中我們發(fā)現(xiàn),這種判斷方法很滯后,當(dāng)發(fā)現(xiàn)噴灑液管壁變涼時(shí),過濾器已被焦油渣堵塞的很嚴(yán)重了,這時(shí)清掃過濾器費(fèi)時(shí)費(fèi)力。針對(duì)這種情況,在過濾器入口管道上加裝壓力表,通過壓力表的指數(shù)判斷過濾網(wǎng)堵塞情況,以便及時(shí)清掃,這樣既省時(shí)省力,又可保證過濾器的正常工作。另外,在過濾器的入口焦油管道上加裝一孔徑為16mm

7、的流量孔板,通過觀察流量孔板控制焦油與氨水的配比,進(jìn)而提高噴灑液質(zhì)量。(初冷器噴灑系統(tǒng)改造前后的工藝流程圖如上圖所示)。 3改造后效果   初冷器噴灑系統(tǒng)工藝的改造運(yùn)行至今,初冷器阻力未發(fā)現(xiàn)有增大現(xiàn)象,洗氨塔和脫硫塔阻力都在1000Pa以下;籠形過濾器的清掃頻率由兩天一次降為兩個(gè)星期一次;噴灑液管尚未發(fā)生堵塞現(xiàn)象;焦油含萘指標(biāo)由9.8%提高到了10.2%。   此項(xiàng)改造,投資少、見效快,不但提高了初冷器的使用效率,解決了生

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