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《東灘煤礦選煤廠無壓重介選煤降低介耗的實(shí)踐.pdf》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、煤礦現(xiàn)代化2013年增刊東灘煤礦選煤廠無壓重介選煤降低介耗的實(shí)踐朱良軍(兗礦集團(tuán)有限公司東灘煤礦選煤廠,山東鄒城273500)摘要詳細(xì)闡述了東灘礦選煤廠在使用無壓三產(chǎn)品重介系統(tǒng)中影響介質(zhì)損耗的因素,從多個(gè)方面詳細(xì)的分析和介紹了降低介耗的具體措施。關(guān)鍵字無壓重介質(zhì)選煤;介耗;脫介篩;弧形篩;磁選機(jī)中圖分類號(hào):TD922文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號(hào):1009—0797(2013)增刊一0022—03旋流器一中煤磁選機(jī)。煤泥旋流器底流進(jìn)入一臺(tái)中1概述煤磁選機(jī),所帶的細(xì)顆粒泥質(zhì)多,增加了中煤磁選機(jī)無壓三產(chǎn)品重介旋流器重介質(zhì)選煤作為一種先的人料濃度和粘度,容易造
2、成磁選機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。由進(jìn)的選煤技術(shù),以其分選效率高、分選精度高、對(duì)煤表1檢查結(jié)果可知,磁選機(jī)回收效果差,造成磁選機(jī)質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng)、可實(shí)現(xiàn)低密度分選、操作方便和易于實(shí)尾礦跑介嚴(yán)重。現(xiàn)自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn),深受世界各產(chǎn)煤大國的重視,并表1改造前磁選機(jī)尾礦帶介情況統(tǒng)計(jì)表在我國得到了廣泛的應(yīng)用。東灘煤礦選煤廠是國家“八五”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,4.0Mfa的礦井型選煤廠。1993年12月18日建成投產(chǎn),經(jīng)過多次技術(shù)改造,2010年核定洗選設(shè)備的生產(chǎn)能力已為6.0Mfa。(2)脫介篩效果差,產(chǎn)品帶介量大。脫介篩影響隨著煤炭市場(chǎng)的變化,為滿足用戶對(duì)低灰精煤脫介效果的主要因素有
3、:設(shè)備的處理能力、人料沿篩產(chǎn)品質(zhì)量的要求,從2008年7月到2008年12月寬分布的情況、篩面材質(zhì)、噴水等。脫介篩噴水噴嘴底,選煤廠在原浮選重介系統(tǒng)的安裝位置進(jìn)行技術(shù)的位置太低,角度不合理,使噴水散不開,寬度達(dá)不改造,將原汰主選丁藝流程改成跳汰+無壓重介到,不能橫向截全篩面對(duì)產(chǎn)品脫介,特別在煤量較大雙系統(tǒng)分選。改造完成后,洗煤生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)模式為時(shí),噴嘴被埋在煤里效果更差。在每段噴水的下方脫1+1或1+2或0+2,即一個(gè)跳汰系統(tǒng)+一個(gè)重介系統(tǒng)介篩板篩縫為0.5mm,篩縫過小,上述因素直接影響或一個(gè)跳汰系統(tǒng)+兩個(gè)重介系統(tǒng)或跳汰系統(tǒng)不運(yùn)脫介篩單位面積的
4、脫介能力和脫介效果,導(dǎo)致產(chǎn)品行、只運(yùn)行兩個(gè)重介系統(tǒng)。使東灘選煤廠的生產(chǎn)工藝帶介量大。更加靈活,可以針對(duì)不同原煤性質(zhì)和客戶需要,采用最為經(jīng)濟(jì)高效的選煤方法進(jìn)行生產(chǎn)組織。先進(jìn)的設(shè)備及技術(shù),應(yīng)該取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。但實(shí)際上自從無壓重介系統(tǒng)投入生產(chǎn)以來,介質(zhì)消耗很大,平均介耗在4.2k。針對(duì)這一問題東灘選煤廠通過一系列的有效措施,使無壓重介系統(tǒng)介耗不斷下降,最終控制到2.Okg/t。2問題分析東灘選煤廠無壓重介系統(tǒng)主要設(shè)備工藝流程圖如圖1所示。東灘選煤廠通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和取樣分析,針對(duì)影響介耗的工藝損失和管理損失這兩大主要因圖1東灘礦選煤廠單系統(tǒng)無壓重介系統(tǒng)
5、流程圖素,對(duì)照工藝系統(tǒng)查找原因,最后認(rèn)為介耗高的主要(3)弧形篩脫介效果差?;⌒魏Y可以脫去產(chǎn)品中原因?yàn)橐韵聨c(diǎn):80%以上介質(zhì),其安裝的角度和煤流通過弧形篩篩2.1工藝和設(shè)備系統(tǒng)存在問題面的流速對(duì)脫介效果非常重要。如果弧形篩安裝角(1)磁選機(jī)磁選效果差。由于脫介篩分流的介質(zhì)度過大或煤流流速過快,導(dǎo)致介質(zhì)在弧形篩上還來流向?yàn)椋好摻楹Y分流箱一精煤泥楠一渣漿泵一煤泥不及脫出就隨著煤流進(jìn)入了脫介篩;安裝角度過小·22·煤礦現(xiàn)代化2013年增刊或煤流流速過慢,造成煤在弧形篩上堆積,不但脫介介篩橫截面沖刷無死角;同時(shí),安排崗位操作人員及困難也影響正常的生產(chǎn)。
6、現(xiàn)場(chǎng)弧形篩的限量板為直時(shí)清理堵塞的噴嘴并結(jié)合煤質(zhì)變化情況,合理加大板設(shè)計(jì),磨損后煤流切人弧形篩的入料點(diǎn)變化較大,精煤和矸石脫介篩的噴水。為提高噴水效果,將噴水流經(jīng)弧形篩面的行程變小,脫介效果變差。噴頭換成柔性較好的材料,避免了清理噴頭時(shí)破損2.2管理和使用存在的問題現(xiàn)象,減少了噴頭更換頻率。(1)介質(zhì)在儲(chǔ)存和添加過程管理不科學(xué)。濃介質(zhì)3.1.4調(diào)整篩板篩縫添加泵房在洗煤車間主廠房一層,占地面積約綜合考慮磁選機(jī)的人料濃度要求和回收能力,180m,內(nèi)有加介皮帶機(jī)一臺(tái),濃介桶一臺(tái),加介泵兩將脫介篩合介段噴水下篩板由0.5mm篩縫換成臺(tái)。通過幾年的生產(chǎn)使
7、用,發(fā)現(xiàn)介質(zhì)庫房過小,介質(zhì)1.Omm篩縫,提高合格介質(zhì)的回收量,也使脫介效果儲(chǔ)存量少,運(yùn)來介質(zhì)有時(shí)儲(chǔ)存在庫房外。人丁加介,得到極大改善。使用鏟車將介質(zhì)添加到加介皮帶上,再運(yùn)送到濃介3.1.5改造弧形篩及入料箱桶內(nèi);因此不可避免的造成了介質(zhì)的流失。針對(duì)脫介篩前弧形篩脫介效果差的問題。采取(2)介質(zhì)回收系統(tǒng)不完善。在生產(chǎn)中特殊情況了針對(duì)措施,一方面自行設(shè)計(jì)加工弧形篩給料箱,改下,有時(shí)需放掉合介桶內(nèi)懸浮液,(比如更換合介泵造給料箱溢流堰的構(gòu)造和尺寸,達(dá)到溢流緩沖減速入料閘閥等)介質(zhì)被放人地溝內(nèi),進(jìn)入集中水倉,最的目的。另一方面改造人料箱限量導(dǎo)流板,由直
8、板設(shè)后被煤泥水處理設(shè)備處理后進(jìn)行產(chǎn)品中,無形中增計(jì)變成弧形板,即可調(diào)節(jié)角度和張口大小,又避免了加了介耗。限量板在磨損后物料直接沖到了弧形