《苯抽提裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)研究》.pdf

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1、苯抽提裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)研究孫育春田萍萍陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西延安,727406摘要:本文介紹了環(huán)丁砜抽提蒸餾分離苯裝置的工藝中的一些經(jīng)驗(yàn):主要為保證裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,降低裝置消耗。關(guān)鍵詞:抽提裝置;優(yōu)化設(shè)計(jì);降低能耗1前言統(tǒng)抽負(fù)壓試壓合格;(2)合理控制真空系統(tǒng)的負(fù)壓;(3)合理降低延安石油化工廠2O萬噸/年苯抽提裝置采用中國(guó)石化集團(tuán)石油化加熱源溫度、降低各塔底溫度,最大程度減小溶劑高溫降解(環(huán)丁砜工科學(xué)研究院的抽提蒸餾工藝(SED)專利技術(shù),從重整汽油C6餾分在220cC時(shí)分解加劇)。對(duì)此,本裝置加熱

2、蒸汽溫度由設(shè)計(jì)的245℃中回收苯產(chǎn)品,以滿足生產(chǎn)無苯清潔汽油同時(shí)生產(chǎn)苯產(chǎn)品的需要,裝降低至215℃,另外,兩塔底溫度在不大于170℃(設(shè)計(jì)值176℃)置于2009年8月份開車成功,通過不斷優(yōu)化,產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行平穩(wěn)進(jìn)行操作。程度提高,能耗降低。裝置運(yùn)行至今(約6年)溶劑的PH值一直在6—8之間溶劑顏色為淡黃色,溶劑品質(zhì)良好。未見因腐蝕造成換熱器內(nèi)漏等情況,保證2裝置簡(jiǎn)介的裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行,環(huán)丁砜的消耗也很小。2.1工藝原理3.2降低綜合能耗該裝置采用環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝。利用溶劑對(duì)原料中各組分相對(duì)本裝置主要能耗來自于35MPa蒸汽

3、、氮?dú)狻㈦?、儀表風(fēng)、循環(huán)水。揮發(fā)度影響的不同,通過精餾實(shí)現(xiàn)芳烴與非芳烴的分離。溶劑和C6其中35MPa加熱蒸汽約為86%,電約為39%。餾分在抽提蒸餾塔接觸形成氣液兩相,由于溶劑與芳烴的作用力更強(qiáng),321降低加熱蒸汽消耗量使非芳烴富集于氣相,于塔頂排出i苯富集于液相并被提純,于塔底在本裝置中蒸汽消耗來自于抽提蒸餾塔、溶劑回收塔底加熱及白排出。富集苯的液相進(jìn)入溶劑回收塔,在塔內(nèi)進(jìn)行芳烴與溶劑的分離,土進(jìn)料和溶劑再生部分的加熱。溶劑循環(huán)使用。其中白土進(jìn)料和溶劑再生部分加熱蒸汽約占總蒸汽消耗的5%,2.2工藝流程為了維持正常操作,蒸

4、汽量不能降低。溶劑再生部分加熱蒸汽消耗占工藝流程:來自重整裝置的脫C6餾分作為抽提蒸餾進(jìn)料,經(jīng)預(yù)總蒸汽消耗的3.5%,我們?nèi)軇┰偕糠植捎瞄g歇式,開車15天/三熱后進(jìn)入抽提蒸餾塔中部,循環(huán)溶劑從塔頂進(jìn)入,經(jīng)過抽提精餾,塔個(gè)月,實(shí)踐證明溶劑品質(zhì)未見異常,通過間歇式的方式,降低了蒸汽頂?shù)玫椒欠紵N,塔底得到含高純苯的富溶劑。富溶劑進(jìn)入溶劑回收塔,的消耗,同時(shí)也降低了溶劑再生過程中溶劑和助溶劑的損失。該塔在減壓下操作,塔頂采出苯,塔底的貧溶劑經(jīng)換熱后循環(huán)使用。抽提蒸餾總消耗的58%,通過需降低兩塔底加熱蒸汽的用量有較少部分貧溶劑進(jìn)入溶

5、劑再生罐進(jìn)行減壓再生,以保持系統(tǒng)溶劑的潔凈。大空間,抽提蒸餾總消耗的58%,溶劑回收塔占總消耗的335%。從抽提蒸餾塔頂出來的抽余油為非芳烴產(chǎn)品,可以作為石腦油或直接對(duì)于抽提蒸餾塔降低加熱蒸汽的主要措施:(1)調(diào)整助溶劑在調(diào)合到汽油中。從溶劑回收塔塔頂出來的苯再進(jìn)入白土塔,脫除微量復(fù)合溶劑中的比例,12%至14%(內(nèi)比)的比例較為合適,這個(gè)比例烯烴,最后再經(jīng)過苯閃蒸罐脫除其中的重組分合格苯產(chǎn)品出裝置。蒸餾塔的分離效果很好,且抽余油中也不含助溶劑;(2)優(yōu)化回流比,選擇04的回流比(對(duì)產(chǎn)品)較為合適;(3)降低塔底溫度:在底溫3

6、優(yōu)化措施達(dá)到168cc即可使產(chǎn)品質(zhì)量合格,所以低溫控制在168℃至170℃3.1保證溶劑的品質(zhì)溶劑回收塔降低加熱蒸汽消耗的措施:(1)保證塔壓在一40kPa本裝置采用溶劑為環(huán)丁砜,環(huán)丁砜在循環(huán)使用中易降解、老化,至一45kPa,降低分離難度;(2)選擇合適的回流比,實(shí)踐證明2.0(對(duì)導(dǎo)致溶劑損失的最大因素,溶劑的老化會(huì)使溶劑PH值降低,對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)品)的回流比效果很好;(3)保證助溶劑的含量在12%以上。造成腐蝕,為裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行最大隱患。322降低電的消耗溶劑的老化主要原因是游離氧和高溫對(duì)環(huán)丁砜的影響,為保證環(huán)本裝置電的消耗主

7、要為空冷、離心泵和真空泵。丁砜在運(yùn)行過程中的品質(zhì),主要措施有:(1)開工氣密工作和真空系選擇合適的冷后溫度,保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行均能達(dá)到節(jié)約用電的目作者簡(jiǎn)介:孫育春/1983年生/陜西延安人/本科/技術(shù)員/研究方向?yàn)榛瘜W(xué)工程設(shè)備設(shè)計(jì)與使用114I學(xué)術(shù)平臺(tái)I工業(yè)技術(shù)與實(shí)踐

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